滑阀内孔圆柱度误差气动测量系统的研究
提出了一种基于压力式气动测量原理的滑阀阀套内孔圆柱度误差测量方法,建立了基于该方法的自动测量系统。在分析滑阀阀套内孔圆柱度误差的气动喷嘴扫描测量原理及测量采集点的特点基础上,研究了基于改进遗传算法的极坐标下最小区域圆柱度误差的评定与计算方法,并进行了实验研究。实验和分析结果表明,该测量方法和系统具有分辨率高和测量精度高的特点,圆柱度误差评定算法的计算效率高、结果稳定可靠,能够满足滑阀阀套内孔圆柱度误差现场自动化测量的要求。
滑阀式电液步进缸的设计与计算
本文介绍了滑阀式电液步进缸的工作原理和应用特点,分析了它的主要性能品质,提出了设计原则和计算方法。结果表明,它能较好地满足系统性能要求,适应于微处理机控制。
滑阀式快速电磁阀
文章阐述了滑阀式快速电磁阀的结构和原理,并对其运行过程进行了分析。结果表明,该阀运行稳定,控制方便,阀芯振动小,控制精度高。
滑阀稳态液动力补偿方法研究
提出了一种滑阀稳态液动力补偿方法,即在阀芯上加工环形槽。首先对阀芯的稳态液动力进行理论分析,结果表明在阀芯上加工环形槽,能够起到稳态液动力补偿的作用;再对滑阀进行流场仿真分析,结果表明稳态液动力的补偿程度与阀套沉割槽深度、阀芯环形槽深度、宽度等因素密切相关沉割槽深度越小,环形槽深度越大,宽度越大,补偿效果越明显,补偿能力可以达到50%以上。但由于尺寸和强度条件的制约,环形槽不能完全消除阀芯稳态液动力。
滑阀先导式高压气动减压阀间隙泄漏特性研究
针对高压气动减压阀中滑阀式先导阀的缝隙泄漏,建立了考虑泄漏影响的数学模型,对减压阀工作条件和先导阀结构参数等影响因素进行了仿真.结果表明,降低减压阀输入压力、提高输出压力以及提高先导阀节流窗口宽度比等都能有效减少泄漏,仿真分析了泄漏对减压阀压力响应的影响,结果表明,泄漏能提高压力响应速度,但增大了压力超调且降低了压力稳定性,严重时还能导致振荡.仿真结果对于减压阀优化设计及其合理应用有较大参考价值.
滑阀中位机能的单片机检验系统
依国家机械工业委员会液压行业局批企业标准,液压电磁换向阀试验方法(试行),JB/JR20223—88,滑阀中位机能的检测规定,根据目前国内液压行业还没有比较先进的办法来方便、快速、准确地将滑阀中位机能显示出来,而液压行业又较为急需的情况,我们设计了滑阀中位机能的单片机检验系统,由于采用了价格便宜的单片机,使得单片机检验系统的成本大大降低,便于推广应用。当然单片机体积小、可靠性高,易于实现智能化,具有使产品升级换代的功效也是明显的。本文针对辽宁省液压技术研究所及沈阳市内几家液压元件厂的实际情况。
动叶可调式轴流风机漏油原因分析与防治措施
动叶可调式轴流风机具有结构合理、运行工况稳定、运行参数调节范围广、自动化程度高等特性。以大庆石化一重催AV50-14+1型轴流动叶调节送风机为例,通过对其长期运行观察,找出泄漏发生的原因并采取相应防治措施,以避免因泄漏引起的设备事故,达到提高设备可靠性的目的。
滑阀污染敏感尺寸的确定
本文根据滑阀运动副发生污染卡紧与污染磨损的污染物尺寸条件,给出了滑阀污染敏感尺寸范围。试验结果很好地证明理论分析的正确性。这对于确定液压系统中滑阀所需要的过滤精度具有重要价值。
液压阀道内三维流体流动的数值分析
针对滑阀阀道内的三维流体流动,采用湍流模型的k-ε两方程模型和有限容积数值方法,在圆柱坐标系下对其进行了数值分析。同时计算了流动区域内各节点上的压力p,速度v,湍流脉动动能K和脉动能耗散率ε。
基于CFD的液压滑阀流场特性与稳态液动力研究
针对某型装甲车辆综合传动缓冲换挡阀,建立了该滑阀不同开度的三维几何模型,应用Fluent仿真软件对滑阀的内部流场进行了可视化计算和分析研究,得到了滑阀不同开度的流场特性与稳态液动力变化规律。进一步考虑轴颈直径对液动力的影响,提出在阀芯轴颈满足刚度与强度的条件下,宜尽量减小轴颈的直径。针对具体模型,通过理论计算与仿真值对比分析,引入修正系数,利用最小二乘法得到引入修正系数的计算公式,可以部分代替大量实验验证,减小工作量。












