浅谈工程机械在西非贝宁项目施工中油脂的选择
目前正在准备施工设备参与西非贝宁原油外输管道项目施工,设备主要包括履带挖掘机、装载机、汽车起重机等施工机械,在准备设备的过程中,查阅了相关资料,发现当地环境和国内存在很大的不同。本文针对当地施工环境,对准备参加项目施工设备的液压油、冷却液、润滑脂、密封垫的选用及运输提出相关建议。
氨压缩机组大型高压电机滚动轴承故障原因分析
对氨压缩机组大型高压电机滚动轴承在运行期间发生的轴承故障问题进行分析,从轴承型号、轴承寿命和!润滑脂选用等方面对滚动轴承进行设计校核,发现轴承的润滑脂型号选用不合理是电机轴承故障频发的直接原因。
盾构机唇形密封流固热耦合仿真研究
盾构机主驱动唇形密封性能直接影响整台盾构机的施工效率。盾构机主驱动唇封密封介质为润滑脂,工作时唇口温度可达50~60℃,为更好地预测唇封的密封性能,考虑润滑脂流变特性、唇口温度对流场分析、密封材料的影响,建立盾构机唇形密封流固热耦合仿真模型。利用流速分离法推导润滑脂二维雷诺方程,采用赫兹接触模型计算粗糙峰接触压力,结合有限元软件开展热力耦合分析,实现唇封温度场及摩擦力矩、泄漏率等关键性能参数的定量预测。结果表明:考虑温度场后唇封最大接触压力减小,接触宽度增大,摩擦力矩减小。温度对唇封应力应变状态及密封性能产生较大影响,这对盾构机主驱动唇形密封设计具有一定指导作用。
织构设计对润滑脂密封副密封特性影响的数值模拟
目的探究织构设计对润滑脂密封副密封性能的影响规律,得到织构化设计的最佳结构参数和工况条件。方法基于润滑脂Herschel-Bulkley流变模型和非接触机械密封原理,选择直线型沟槽织构建立端面密封模型。采用数值模拟方法分析不同倾斜角和转速下密封间隙的流场规律,进一步对密封副泄漏量的影响因素进行系统探究。结果倾斜角不同,泄漏量随转速的变化规律不同。倾斜角为30°时,泄漏量随转速的提升而增大;倾斜角为35°时,泄漏量较小,且随转速变化不大;倾斜角为40°,且转速大于2000 r/min时,泄漏量几乎为0;倾斜角大于等于45°,且转速大于1000 r/min时,流体反向泵送,无泄漏。密封间隙和介质初始温度是影响泄漏的主要因素,泄漏量随密封间隙和介质温度的增大而增大。一定范围内,增加沟槽数量和长度也可减少泄漏。最佳织构参数和工况条件为倾斜角40°,槽数14,...
含纳米材料润滑脂性能测试综合实验设计
为了提高学生学习摩擦学课程的兴趣,加深学生对润滑脂性能参数的理解,参照科学研究过程,设计了含纳米材料润滑脂性能测试综合实验。在润滑脂中添加不同质量分数的氧化石墨烯纳米颗粒,测试其理化性能和摩擦磨损性能,分析氧化石墨烯对润滑脂性能的影响。该实验内容丰富,性能测试项目典型,设备操作性强,有利于增强学生的综合实验能力,培养学生的科研能力和创新思维。
低温环境下材料膨胀系数和润滑对望远镜负载扭矩的影响
为了深入研究望远镜的负载扭矩随着温度降低而增大的机理,提高低温下伺服系统的跟踪精度。首先分析了轴承摩擦扭矩的各种影响因素和低温对负载扭矩的影响,研究了润滑剂黏度随温度的变化规律,试验对比了有无添加润滑脂情况下负载扭矩的变化,结果表明在低温下无润滑脂时负载扭矩的波动减少并且线性度提高。其次分析了轴承摩擦扭矩和间隙的关系,采用电阻应变片法测量不同材料在不同温度下的热膨胀系数,建立起材料膨胀系数和扭矩的相关特性,结果表明低温下负载扭矩是常温下的6.67倍,而材料尺寸的最大缩短量达到960με。通过对低温负载扭矩机理的研究,可为低温环境下望远镜的精确控制提供理论和试验数据。
润滑脂皂纤维结构体系的研究进展
润滑脂微观层面表现为润滑脂皂纤维高度缠结在一起构成的网状结构骨架,基础油均匀填充在结构骨架间隙内。润滑脂的质量评价及性能变化机制分析过程中,需要充分结合润滑脂皂纤维结构体系变化规律。综述和分析润滑脂皂纤维表征方法,结合润滑脂皂纤维微观形貌表征的实验研究提出皂纤维结构的有效表征方法,即采用有机溶剂抽取并配合离心分离方法来有效提高润滑脂皂纤维表征的制样效果。讨论润滑脂皂纤维结构的影响因素及规律,指出组分参数对润滑脂皂纤维结构产生直接影响,环境因素变化导致的润滑脂性能衰退也将直接反应在润滑脂皂纤维结构的演化过程中。总结润滑脂皂纤维结构变化与润滑脂性能的关联性,指出润滑脂的流变特性和润滑性能发生改变均与润滑脂皂纤维结构结构的演化存在本质的联系。分析润滑脂皂纤维结构体系研究中存...
大包回转轴承失效原因及对策
介绍了梅山炼钢厂2#大包回转台的工作状况,并对回转轴承的失效原因进行了分析。在理论计算基础上合理选用润滑脂,改善了回转轴承的润滑效果。
电机轴承的选用
针对电机设计的需要,根据滚珠轴承特性、润滑、配合和安装方式,介绍了正确选择滚珠轴承的详细步骤。
日立EX1800-2液压铲自动注脂系统改造设
日立EX1800-2液压铲原机装配的自动注脂系统为气动自动注脂系统,因设备已服役10多年,注脂系统气密性差、控制系统故障频发,维修成本高,且效果差。继而只有通过人工加注来替代自动注脂系统。人工加注润滑脂极容易出现过润滑和欠润滑现象,造成润滑脂浪费的同时也容易因欠润滑而造成设备润滑部件的非正常磨损。为此,对该设备自动注脂系统进行改造设计,改原气动自动注脂系统为新型电动自动注脂系统。
关键词:日立 EX1800-2 自动注脂系统 改造设计
关键词:日立 EX1800-2 自动注脂系统 改造设计












