薄煤层智能化掩护式液压支架结构优化设计
2020年辽宁通用重机公司为晓南矿北一1406智能化工作面制造ZY5200/08/18D型液压支架一套,在制造及后期使用过程中对支架立柱千斤顶、抬底机构、平衡系统、多通块以及空间布局进行了结构优化设计,提高该套支架在薄煤层智能化开采中的适应性和稳定性。
ZY5200/08/18D液压支架液压系统回路问题分析与研究
针对晓南矿N1-1406智能化工作面ZY5200/08/18D液压支架投入使用后,出现立柱千斤顶达到一定初撑力后降柱瞬间,立柱千斤顶液控单向阀处200L/min的小安全阀开启卸液,并在几次后便失效常开,导致立柱千斤顶自降等问题,采取比对法,排除法确定问题产生原因是液控单向阀卸载冲击,并通过选择双回路液控单向阀解决该故障。
刨煤机液压支架ZY5200/08/18D液压控制系统优化
刨煤工作面液压支架作业空间狭小,电液阀组、液压联动阀件复杂及管路布置也较为复杂,实际应用中也经常出现故障,且出现故障不好查找,结合实际应用情况进行问题进行分析,制定改造方案,将原液压系统中多余的液压元件及管路进行简化处理,解决了液压支架阀件及管路维护频繁、故障频发等问题,为同等条件下液压支架适用性改造积累了经验。
大隆矿东二1505工作面ZY6400-13/29液压支架适用性智能化配套布置设计分析
通过对矮型ZY6400-13/29液压支架现状的分析,提出了智能化工作面综采设备配套设计方案,解决矮型液压支架液压支架作业维护困难问题,智能化控制实施前置,保障设备操作可靠性,为同等条件下液压支架工作面适用性改造积累了经验;进一步提高综采工作面支护设备的能效,最大限度的保障煤矿工人作业安全,实现了“少人则安、无人则安”目标,提高智能化程度,确保安全生产。
ZY6400-23/47液压支架适应性及智能化改造
大兴矿北一706智能化工作面尾端,由于地质情况变化,原计划的ZY10000-27/56液压支架采高不适用,改用ZY6400-23/47液压支架代替尾端ZY10000-27/56液压支架。因为ZY6400-23/47支架在中心距、连杆宽度、立柱等细节上与ZY10000-27/56液压支架有差别,故进行了顶梁、掩护梁侧护板加宽,电液控先导阀改变安装方式,接入器及电源控制器改变安装位置,红外线安装架改变直径,主管路进液连接排管改变等方法进行适应性及智能化改造。
煤矿液压支架用乳化液自动配比装置研究与应用
乳化液是煤矿液压支架及单体液压支柱的传动介质,其浓度和清洁度直接影响设备使用寿命和运行可靠性。目前,煤矿井下使用的乳化液配液多以手动或简易机械操作为主,无法准确控制乳化液浓度。为适应智能化工作面无人值守和连续生产的工况,需要开发一种能够将原水净化、自动配比并具有完善控制和保护功能的自动化技术装备,实现精确稳定地控制乳化液浓度,确保液压系统传动介质质量,有效提高综机设备运行的安全性和可靠性。
沿空留巷端头液压支架的改进与应用
沿空留巷技术的广泛应用不仅提高了矿井的煤炭回收率,而且减少了巷道的掘进长度。为保证沿空留巷顶板的支护强度,确保顶板支护的锚杆、锚索不被破坏,沿空留巷巷道所在的端头支架采用特殊改造的液压支架。通过在生产过程中的应用,总结出了提高生产效率、保证顶板支护材料的改进型端头液压支架的设计方案。
矿用液压炮泥机的研制与应用
传统制作炮泥由人工进行加工,多人在工作面用手工捏制炮泥,效率低,制作速度很慢,时间长,并且手工炮泥柱随意性大,捏出的炮泥形状、尺寸不一,强度不够,对炮眼封装不实,造成煤壁切缝爆破效果不好。液压挤压原理研制炮泥机,用液压千斤顶、盛装容器等构件组成液压炮泥机挤出炮泥,成柱状结实,外表光滑,加工方便快捷,供生产使用数量多、效果好。新型炮泥机提高了炮泥制作效率,降低了工人劳动强度,缩短了爆破工序时间。
ZF15000液压支架起吊架改造
小康矿改造多种型号液压支架能通用的起吊架,解决了液压支架型号多,尺寸差异大,提升运输条件不同,支架入井及升井的分解及对起吊架的要求不同等问题。
液压炮泥机的研制与应用
研制出液压控制的炮泥机,解决了人工加工制作封堵炮泥劳动强度大、工作效率极低、制作的炮泥成型不规范、容易造成封堵不实、影响爆破效果、购置的电动炮泥机使用一段时间后频繁损坏的问题。


