液压支架用乳化液的水质影响及纯水系统研制
综采工作面液压支架乳化液配制用水的水质会对乳化液的性能产生极大的影响。从乳化液配制用水的基本要求出发,研究了乳化液配制用水的硬度和SO_(4)^(2-)、Cl^(-)含量对乳化液稳定性及防锈性能的影响程度,研究表明:水质硬度越低,透光率越好,乳化液稳定性也越好,应将水质硬度控制在250×10-6以下;水质硬度过高和水中SO_(4)^(2-)、Cl^(-)含量过大都会造成乳化液防锈性能下降,水质硬度越低,防锈能力越好,同时SO_(4)^(2-)、Cl^(-)浓度越低,防锈能力也越好。并在此基础上开发了基于双级反渗透和EDI的工作面全水质纯水处理系统。实际应用效果证明,经该系统处理的水质完全满足乳化液配制用水要求,为工作面支架液压系统提供了可靠的水质保障。
不同液压支架传动介质在晋煤矿区的应用
晋城煤业集团各矿井一直使用乳化油作为工作面液压支架的传动介质,在使用过程中经常出现泵站阀门和滤芯堵塞、油箱内油液出现析油析皂现象、工作面液压支架漏液等问题。针对以上问题研发出一种绿色环保的浓缩液产品,解决泵站阀门和滤芯堵塞、油箱内油液出现析油析皂等问题,环保无污染,满足了液压支架生产使用要求。
风水联合液压单体乳化液更换装置
澄合矿业百良公司工作面轨道巷进行巷道维护过程中,掘进队用液压单体配合工字钢1梁2柱进行支护,升柱过程使用的液体为巷道压力水。巷道压力水杂质较多(未进行过滤),在加乳化油井下长时间保存时会对液压单体的密封件及结构件造成损伤(缸体锈蚀、密封老化等),大幅降低了液压单体的使用寿命,且回采成本增大。为解决该问题,澄合矿业百良公司设计加工了液压单体乳化液更换装置,在原压力水管的调节变头上焊接2个变头,同时用6寸排水管焊接2个变头。
乳化液在充液成形液压机上的应用及维护保养
乳化液是在充液成形液压机上普遍使用的适用于充液成形工艺的液体。其润滑、防锈、易清洗、稳定且无毒害的特性适合充液成形工艺的需求。通过选择合适的水源和优质乳化油,经过专用混配器混合可以得到完善配置的乳化液,使乳化液的性能得以充分发挥。乳化液在使用中需要制定完善的检测制度。通过检测相关的乳化液指标,制定有针对性的维护措施,让乳化液得到充分的维护和保养可以不仅可以提高零件质量还可以降低设备故障率,提升产品的竞争优势。
USC21车丝机液压刀架流体分配器结构改进
无缝钢管主要用于石油、化工、电力、锅炉行业,宝钢无缝钢管特殊扣区域主要生产的产品为2 3/8"-7"的钢管,螺纹以偏梯扣螺纹与特殊扣螺纹为主。其主要生产设备为德国EMAG公司的USC21机床,其刀架采用电机驱动、液压锁紧的工作模式。在使用过程中,常出现因其内部乳化液泄漏导致电机、编码器损坏的问题。主要介绍USC21车丝机刀架流体分配器的结构及其改进方法,解决目前车丝机刀架故障率高的问题。
同步齿轮马达在乳化液煤层液压钻中的应用
在综合分析普通齿轮马达的结构特点及存在问题的基础上,提出了同步齿轮马达的结构原理,分析了该同步马达的结构特点.乳化液煤层液压钻使用同步马达作为其驱动元件,可有效解决乳化液对马达机体的腐蚀问题.研究表明,乳化液煤层液压钻可取代煤电钻而广泛用于煤壁钻孔作业,并且由于其本身无电源,消除了因电火花而引发的事故隐患,尤其适合于高瓦斯煤矿使用.
合理配制乳化液控制液压支架液压系统污染
重点介绍了乳化液的合理配制以及液压支架液压系统污染的控制方法。
煤矿液压支架电液控制系统及应用环境探析
煤矿液压支架电液控制系统的广泛应用,为现在的煤矿生产高效、安全和煤矿工人劳动环境及形象的改变提供了极为有利的条件,它的使用使井下采煤实现了由机械化向自动化的变革。文章分析了煤矿液压支架电液控制系统现状、功能,及对工作环境乳化液要求的论述,最后得出结论。
乳化液浓度光学在线检测系统研制
乳化液浓度对于以乳化液为介质的设备正常运行和寿命有较大影响,该文分析了现有的乳化液浓度检测方法,提出采用光学混浊度传感器检测乳化液浓度的方法,采用APMS一11GVCF—KIT光学混浊度传感器对浓度范围为2%一6%的乳化液进行了实验研究,得到了乳化液浓度与传感器输出电压的变化规律,并以单片机为核心,研制了乳化液浓度在线检测系统。该文对该系统进行了实验研究,实验结果表明,该系统可以用于乳化液浓度实时在线检测。
可调式乳化液配比系统的研究
对乳化液自动配比现状进行了分析,针对目前存在的问题提出了基于PLC控制的可调式乳化液定量配比系统,对其配制机理和工作原理进行分析,运用力控组态分析软件模拟现场配比。实时监控进油量和水流量,进行实时调节乳化油浓度,实现了可调定量配比。











