变频器应用存在的问题及改进设想
0引言
随若变频技术的日臻完善及变频器价格的不断降低,变频器在工业生产中得到了越来越广泛地推广应用。以我公司为例,最早只在1套常减压装里的减底泵上试用,收到了良好的预期效果。随后,逐渐在各套常减压装t的塔底泵上推广应用。由于塔底泵功率较大(90~16OkW),应用变频器不仅取代了调节阀,而且还省去了庞大的启动设备。目前,凡是用于调节机泵转速的,基本都采用变频器.在用变频器100余台,功率从几千瓦至Zcokw不等。据统计,平均节电率达30写以上,最高的1台55kw原料输送泵节电率竟高达57.87%.经侧算,该原料输送泵,每年可节电21.76万kw·h,计人民币10.88万元。而55kw变频器的价格约2万元/台(施耐德)。即:仅靠2个多月节约的电费就可追回改造投资〔1〕。
根据多年的实践,笔者发现,变频器应用中还存在很多不足,影响着其节电作用的发挥。
1参数设置与仪表不匹配
变颇器参数设t与自动化仪表配合中,普遍存在不匹配现象。轻者降低变频器的节电效率,重者将导致机泵不能正常运行。
主要表现在电机的最小频率和最高频率设置不合理上(一般最小频率设为。~10Hz,最高频率设为50H幻。如我公司常减压m套减底泵,经常出现偶发性不上量故障(2)。
故障现象:开大泵频繁出现不上量故障,开小泵一切正常,该泵过去没出现过类似故障。对泵解体检查,也没发现任何问题.经分析,导致该泵不上量的原因除了该机泵相对工艺较大外,变频器参数设置不合理也是一个主要原因。
该泵出现不上t过程是,塔底液位通过浮球变换成电信号送人变频器控制电机转速,当液位高时,送人变频器的信号也大,电机高速运转,泵出力增大。随着液位下降,送人变频器的信号也降低,电机降速。经跟踪发现,不上t前,变频器频率显示在29Hz左右波动,持续10余分钟后,快速升至满速50Hz(在升速前,由于转速太低,泵不出力,再加之低速下叶轮与介质较长时间的摩擦,从而导致真空破坏,随着液位不断上升,尽管电机转速不断升高,但由于泵内真空破坏,所以仍不会上量)。同样情况下,小泵因泵小,29H:左右仍能保持可靠上量,所以小泵和新大泵(间隙小,支持小流量;随腐蚀磨损,间隙变大,不再支持小流量)不会出现抽空(值得注意的是,这种不上量故障与炼量也有一定关系。即:泵在较低速下不上量时运行的长短有关,如果炼量足够大,低速运行不上量时间较短,在电机升速时,泵内真空还没破坏,则泵表现正常,反之,则出现不上量故障)。鉴于该情况,运行大泵时只要让转速不低于30H:,就能保证可靠上量。由于泵太大,可适当限制机泵的最高频率,将变频器的低限频率设置成30H:,高限频率由常规的50Hz降为42Hz。经试验,由于限制了最低频率和最高频率,不仅有效避免了不上量故障,而且使原周期性的液位波动(微机记录)几乎变成了直线状。当然电机转速也趋于平稳,改变了原来忽高忽低的现象。其它变频机泵尽管没有出现以上故障,但并不表明其频率参数与自动化仪表控制都匹配合理。经统计:我公司变频器运行频率一般在16~50H2。由于工艺的原因,当机泵转速低到一定值后,就不再出力了。时的机泵尽管在某低限转速下运行,实际上等于电机空转,白白地耗费电能,增加机泵的磨损。
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