静液压压路机桥干式驻车制动器密封故障的原因分析及其优化措施研究
驻车制动器是静液压压路机的重要部件之一,一旦失效会导致整机无法行走或驻车。制动密封漏油是常见的驻车制动器故障,多以密封件磨损、变形、刮伤等故障形式为主,故障产生的原因与密封件的材料特性、结构形式等有关。文章分析密封圈的结构形式、材料特性、工作环境等因素对故障的影响,提出有效的技术改进措施,并对机器进入市场前的台架进行试验验证,试验结果证明产品的密封可靠性进一步提高,密封件漏油问题得到解决,提升了产品的品质。
如何解决O型密封圈在使用中出现的问题
着重介绍了O形密封圈(简称O形圈)在实际应用过程中出现的问题及其成因,针对实际情况提出了合理的解决办法及建议。
基于ANSYS的深海信标O形密封圈的密封性能研究
以石油钻井平台使用的深海信标O形密封圈水下密封结构为研究对象,采用有限元软件ANSYS对O形密封圈及其边界条件建模,计算了在不同橡胶压缩率和工作水深条件下,密封面的接触应力分布和O形圈形变产生的VOnMises应力分布情况。分析表明增大O形密封圈压缩率可增大密封面接触应力,提高密封性能,而过大的压缩率会引起橡胶材料的应力松弛,导致密封失效;随着工作水深增加,水密结构的密封性能下降。本文提出的一种借助有限元分析软件设计合适密封圈压缩率的方法,可保证密封结构具有良好的密封性能,现已成功应用于国内钻井平台的国产化深海信标上,同时也可为深海密封结构设计提供相关参考。
H形密封圈密封性能分析与优化研究
为研究H形密封圈在液压缸活塞密封中的力学性能,建立H形密封装置模型,利用ANSYS软件分析安装阶段、空载阶段和加载阶段的应力变化,并对结构进一步优化,进行对比分析。结果表明:最大应力值随着装载而右移;Von mises应力最大值随着压缩率增大而增大,均处于与缸壁接触处;Von mises应力随着流体压力增大而增大,且密封圈中部会向上突出;优化后能有效减小应力对结构的破坏。
氟橡胶O形圈往复运动回弹摩擦特性实验研究
对低气体压力密封条件下氟橡胶O形圈的往复运动回弹摩擦特性展开实验研究。采用O形圈往复摩擦磨损实验台对氟橡胶O形圈与2Cr13不锈钢摩擦副摩擦力-位移曲线进行测量,分析运动位移、压缩率和密封压力对氟橡胶O形圈回弹摩擦性能的影响规律。结果表明6%~15%压缩率条件下,在1mm往复运动范围内,氟橡胶O形圈的回弹摩擦力随位移增加呈现线性增加;往复运动位移超过1mm后,氟橡胶O形圈的回弹摩擦力稳定,不再随位移增加而发生明显变化;O形圈回弹摩擦力随压缩率增大而增大,密封压力越高回弹摩擦力越大。
线材拉丝机拉伸力的分析
文中从几个方面分析了线材在拉伸过程影响拉伸力的因素,并根据计算公式分析了拉伸力如何计算以及如何进行参数选择,使计算拉伸力更接近实际拉伸过程所需拉伸力,保证了拉制的线材质量更好。
O形圈在低压气动装置中的使用
1 概述 O形圈有良好的密封性,它是一种压缩性密封圈,同时又有自封能力.O形圈具有结构简单、拆装方便、成本低廉、动摩擦阻力小、无需进行周期调整以及在运动状态下均可使用,密封性不受运动方向的影响等特点,广泛应用于各种元件的密封.下面就O形圈在低压(0.4~0.6 MPa)气动装置中如何使用作些介绍.
O形密封圈结构设计及相关问题探讨
文章以“GB/T3452.3—2005液压气动用O形橡胶密封圈沟槽尺寸”为标准,举一实例详细说明O形圈的结构设计步骤,并对相关概念进行了探讨。
O形密封圈的压缩率对其密封性能的影响
通过实例分析,指出了O形密封圈的压缩率偏低是引起液压系统产生泄漏的一个重要原因.提出了解决压缩率偏低的方法.
“O”形密封圈压缩率的应用分析
简述"o"形密封圈在液压系统中应用的情况,指出压缩率偏低是易引起液压油泄漏的重要原因.本文结合实例,提出提高压缩率可通过缩小缸简和柱塞之间的间隙、修补沟槽的尺寸来实现,介绍了正确使用"o"形密封圈的三点建议.











