气动测力量具的设计与应用
1 引言
转包某产品发动机整流罩在圆周方向装配完 44 个径向丝套后需要检测安装丝套时所用的力矩是否满足设计要求,原测力量具结构为弹簧测力,测力机构设计制造后较为笨重,且精度不高,操作复杂,弹簧测力量具检测周期短至少每周检测一次,且弹簧在测具上无法实现校验其自身的检测力矩,需取下弹簧单独进行检测,每次检测费用为 1万元,无法满足现场零件的批生产使用[1]-[3]。
为了满足现场零件的批生产需要,解决此类零件检测费用高、效率低等问题,就必须考虑改进该测力量具的结构,想办法提高检测质量和效率,降低检测成本。
2 技术解决方案
通过反复研究和对普通测力量具结构的分析,决定采用气压结构,并且充分利用生产现场的压缩空气,通过设计、制造、组装成一套气动测力量具。仅利用汽缸、气阀、压力表等元器件,通过气压、力矩转换,实现力矩测量[4]-[5]。
采用这种方式检测,只要定期送检压力表即可,从而解决了该零件检测费用高、效率低等问题,提高了检测零件的质量和效率,降低了检测成本。
3 具体实施内容
该结构主要包括二联件、气缸、气阀(手动阀)、压力表四部分。
3.1 二联件:由过滤减压阀、油雾器组合而成。过滤器可除去压缩空气中的尘土、污垢、锈及凝结的液体物质,减压阀可将出口压力调至所设定的工作压力,并使工作压力趋于平稳,当工作压力高于调定压力时,溢流排气系统会使工作压力趋于稳定;油雾器可将润滑油雾化,进入气动系统,使控制元件和执行元件得以润滑。
3.2 气缸:根据工作机构所需力的大小来确定活塞杆上的推力和拉力,由此来选择气缸时应使气缸的输出力稍有余量。若缸径选校了,输出力不够,气缸不能正常工作;但缸径过大,不仅使设备笨重,成本高,同时耗气量增大,造成能源浪费,在设计时,采用的是增力机构,以减小气缸的尺寸。气缸的行程与使用场合和机构的行程比有关,不同的安装形式其气缸的行程比不同。活塞运动速度与气源压力、负载、摩擦力、进排气管接头通径等有密切关系。其中,以排气速度影响最大。如果要求活塞杆高速运动时,应选用内径较大的进、排气口及导管。
3.3 气阀:采用的是手动转阀,它的优点是:体积小、重量轻、操作力小,由于采用了精密陶瓷阀芯,大大降低了泄漏量,性能更加可靠。
3.4 压力表:控制气缸进出口压力值。
3.5 钢球:保证气源通过气缸平稳传递到零件上。
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