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大型客机柔性后缘增升装置气动机构一体化优化设计

作者: 张雅璇 刘沛清 夏慧 戴佳骅 李庆辉 栾博语 来源:民用飞机设计与研究 日期: 2022-11-30 人气:161
大型客机柔性后缘增升装置气动机构一体化优化设计
增升装置的设计对于大型客机来说是十分重要的,柔性可变弯的增升装置是未来大型客机的发展趋势,也是当前的研究热点。以某大型宽体客机内段翼型为研究对象,在襟翼内部的柔性变弯机构的带动下,可以使襟翼的后50%部分实现柔性变弯。在原始刚性襟翼的基础上,柔性变弯后的襟翼可使襟翼后缘增加8°的偏角。之后在三维后缘铰链襟翼机构的带动下,同时襟翼内部使用柔性变弯机构,采用"前缘下垂+后缘襟翼柔性变弯+后缘简单铰链襟翼联合扰流板下偏",进行起飞和着陆构型的二维气动/机构一体化优化设计,优化出来的结果与原始不柔性变弯的翼型相比,起飞构型的最大升力系数的增加量为0.119,着陆构型的最大升力系数的增加量为0.162,且着陆最优构型推迟1°迎角失速。

民用飞机ADHF构型扰流板下偏气动特性研究

作者: 谭林林 杜云龙 来源:航空计算技术 日期: 2022-11-14 人气:88
民用飞机ADHF构型扰流板下偏气动特性研究
采用计算流体力学方法,针对伴随扰流板下偏铰链襟翼构型典型二维多段翼进行数值模拟,研究了扰流板下偏对多段翼气动特性的影响。结果表明1)缝道参数一致的情况下,扰流板下偏可明显提升增升构型升力;2)随迎角增大,襟翼下偏与扰流板下偏对升力的提升量均存在衰减,但扰流板下偏衰减更为明显,20°迎角下扰流板偏转构型升力增量约为0°迎角的15%,但20°迎角下襟翼偏转构型升力增量约为0°迎角的40%。

某大型飞机后缘襟翼气动/机构综合优化设计

作者: 王林风 巩一甲 庞新强 惠佳 来源:民用飞机设计与研究 日期: 2022-11-14 人气:64
某大型飞机后缘襟翼气动/机构综合优化设计
大型飞机增升装置的研制不仅需要其提供足够的气动性能,也需要对噪声、舒适性等进行综合考量设计,而增升装置是提高大型飞机综合性能的重要系统,也是目前技术发展亟待研究和解决的重要问题。对于增升装置机构设计,通过设计较为简单的铰链襟翼机构来引导襟翼达到较优位置,然后选择气动性能较好的位置作为新的优化位置,求得较优机构位置。机构位置改变结合气动性能验证需要进行大量的迭代计算以及结果优化,因此以机构设计为基础,探究多目标优化计算的新方法,最终实现气动结构一体化设计目标。选用铰链式后缘襟翼为研究对象,综合考量后缘襟翼旋转与扰流板下偏联合运动对于气动性能影响,利用所研究方法,对其进行气动机构一体化设计并得出设计结果。

涡桨飞机螺旋桨气动噪声特性试验研究

作者: 张健 郭宏利 来源:民用飞机设计与研究 日期: 2022-11-04 人气:172
涡桨飞机螺旋桨气动噪声特性试验研究
随着航空公司短途航线由涡扇发动机转向涡轮螺旋桨发动机,以及机场周边噪声污染的限制越来越严格,商用螺旋桨飞机的声学特征正成为关键的设计参数。为研究螺旋桨的气动性能和声学特性,以某型涡桨飞机六叶螺旋桨为研究对象,在北京航空航天大学沙河校区D5气动声学风洞开展实验研究。实验中对螺旋桨在固定桨叶角设置和旋转速度条件下不同来流风速的组合工况进行测量,以获取不同工况下螺旋桨的天平测力数据和远场声压信号,经过快速傅里叶变换得到来流速度对螺旋桨远场噪声的影响规律。实验结果表明在较大来流条件下离散部分噪声能激发出更高阶的谐波噪声,各阶谐波噪声幅值随着谐波数增大逐渐降低;当风速较低时宽频噪声声压级增大,这是由于在低前进比条件下,叶片处于失速状态,拉力系数处于非线性段,与叶片表面复杂流场引起的湍流...

鸭翼高度对动态俯仰鸭式布局升力特性的影响

作者: 蔡明 高丽敏 刘哲 黎浩学 陈顺 来源:哈尔滨工业大学学报 日期: 2022-11-03 人气:183
鸭翼高度对动态俯仰鸭式布局升力特性的影响
为揭示鸭式布局非定常运动中鸭翼高度对战机纵向气动特性的影响,采用回流水槽测力实验和CFD数值模拟两种手段研究不同鸭翼高度下的鸭式布局(g/cw分别为-0.15、-0.05、0、0.05和0.15)进行低频与高频(k分别为0.0375和0.6000)俯仰振荡的过程。结果表明与主翼升力系数相比,鸭翼高度的变化对鸭翼升力产生的影响更为明显。在低频上仰阶段,低置布局的鸭翼涡更易受到下游主翼的干扰作用发生双螺旋破裂,导致鸭翼升力系数明显减小;在低频下俯阶段,低置布局的鸭翼涡也更难重新恢复。在高频上仰阶段,由于鸭翼前缘有效迎角的明显减小,低置与高置布局的鸭翼涡均优先生成于下翼面;在高频下俯阶段,与高置布局相比,低置布局鸭翼涡残留的对流速度更快,导致同等迎角下后者鸭翼的升力系数更低。对主翼而言,高置布局在低频上仰时拥有更高的最大主翼升力系数,但...

增升装置多段翼型气动声学风洞实验研究

作者: 王立武 冯瑞 张九双 王广兴 王奇 何青松 来源:民用飞机设计与研究 日期: 2022-11-01 人气:96
增升装置多段翼型气动声学风洞实验研究
随着航空运输业的蓬勃发展,飞机的噪声污染受到越来越多的关注。在大型飞机起降阶段,增升装置作为主要的机体部件,其辐射出的噪声量级已经占据飞机总体噪声的很大一部分,是未来飞机能否进一步降低噪声达到适航标准的关键性因素。针对增升装置多段翼型30P30N的气动噪声问题进行实验研究,实验在北航D5气动声学风洞中开展,使用Kevlar布和穿孔板对实验段进行了气动声学改造,以满足透声不透气的气动声学实验要求。通过远场传声器和麦克风阵列测量得到30P30N模型的远场气动噪声特性和定位主要声源位置,引进小波变换的信号分析方法得到噪声的时频特性,全面揭示多段翼型的气动噪声产生机理。

绕细长旋成体非对称涡非定常性的实验研究

作者: 刘沛清 邓学蓥 孔繁美 来源:流体力学实验与测量 日期: 2020-06-08 人气:192
绕细长旋成体非对称涡非定常性的实验研究
详细地给出了尖锥头和椭球头细长旋成体大迎角绕流非对称侧向力的时均值和脉动值的实验结果,特别是检测了侧向力低频大振幅分量的脉动特性。实验结果表明,在迎角0°~40°范围内时均升力系数和阻力系数实验结果和由横流理论预测的结果基本一致,时均侧力系数存在的迎角范围及其最大值尖锥头明显大于椭球头旋成体。由侧力瞬时值的时间过程表明,细长体大迎角绕流非对称背涡具有明显的非定常特征(即使在中等迎角30°~40°情况下,绕流就表现为非定常的),反映在侧力系数过程线上是一个非周期的随机过程,由不同频率和振幅的分量组成。其中,低频大振幅分量由分离涡核的振动引起,中等频率分量由类似于Karman涡的脱落引起,高频小振幅分量主要由分离剪切层中的小尺度湍涡(eddies)和来流湍流度引起。实验还发现,虽然随迎角的...

鸭式布局飞机水洞流场显示研究

作者: 刘沛清 邓学蓥 马宝峰 来源:流体力学实验与测量 日期: 2020-06-05 人气:157
鸭式布局飞机水洞流场显示研究
为探讨鸭式布局飞机全机流场随迎角的演变规律,分别对无鸭翼布局与鸭式布局两种情况于北航大水洞进行了染色液流场显示实验。同时,为与水洞结果对比分析,给出了风洞测力部分结果。鸭式布局模型除鸭翼以外。包括机身、基本翼、翼关小边条及垂尾和腹鳍,其中鸭翼相对机身负偏10°。显示结果表明,对两种布局而言,涡系结构都非常复杂。无鸭翼布鸭式布局的机身涡由于鸭翼存在强度变弱,边条涡与翼根涡绕合趋势增强,两涡最终合并为单一集中涡并向外翼偏折,且其涡核位置较无鸭翼布局更靠近机翼前缘。鸭式布局主翼涡破裂较无鸭翼布局有所延迟,但鸭翼自身涡系破裂较早。

Re数对细长旋成体非对称涡及气动力特性影响的实验研究

作者: 刘沛清 王刚 邓学蓥 来源:流体力学实验与测量 日期: 2020-06-05 人气:164
Re数对细长旋成体非对称涡及气动力特性影响的实验研究
通过对细长拱柱旋成体大迎角绕流不同截面测压结果分析,探讨了绕流Re数对非对称涡结构和气动特性的影响,得出Re数不仅影响分离线位置和绕流流态结构,而且影响边界层的绕流特征及其分离涡的强度,非对称性的出现与细长体两侧边界层的绕流特征和分离涡的强度不等存在密切的关系.特别是在同种流态下,两侧边界层的绕流特征和分离涡强度不等是造成侧向力的主要原因;在两侧不同的流态下,转捩不对称是产生大侧向力的主要原因.

细长旋成体大迎角绕流中的头涡与卡门涡的脉动压力特性

作者: 马宇 刘沛清 邓学蓥 邵延峰 来源:流体力学实验与测量 日期: 2020-06-04 人气:87
细长旋成体大迎角绕流中的头涡与卡门涡的脉动压力特性
在迎角很大时细长旋成体背部流场沿轴向通常有两个截然不同的区域,其中卡门涡脱落区域位于后体,而头涡区域靠近旋成体头部.为了寻求两者的区别与联系,在两个风洞中分别用两个细长体模型进行测压和流动显示实验,得到了沿旋成体轴向不同区域的压力脉动特征,即头涡的脉动幅度相对卡门涡较大,而频谱峰频率则较低,而且随着迎角的进一步增大,头涡区会完全消失.
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