碧波液压网 欢迎你,游客。 登录 注册

液力变矩器耦合及倒拖工况仿真优化方法研究

作者: 朱纬 来源:同济大学学报(自然科学版) 日期: 2023-06-27 人气:190
液力变矩器耦合及倒拖工况仿真优化方法研究
着眼于液力变矩器在耦合工况之后乃至倒拖工况的仿真计算分析方法研究,以改变在液力变矩器传统的仿真计算中耦合点之后的液力性能计算并不能被很好呈现的缺点,通过CFD(computational fluid dynamics)及最小二乘拟合的方式加入了导轮在耦合工况内的影响,对液力变矩器企业开发过程有着现实意义.

液力变矩器叶栅角度参数优化及算法

作者: 吴光强 陈曙光 王欢 来源:同济大学学报(自然科学版) 日期: 2023-06-27 人气:51
液力变矩器叶栅角度参数优化及算法
为了在提高液力变矩器经济性的同时不降低动力性,提出以各轮进出口角为优化参数的优化策略.提出一种参数网格化,不依赖于惩罚函数而对约束进行处理的新的算法.进行了实例分析,得到较好的结果,证明了该策略以及算法的可靠性.

乘用车液力变矩器研究现状与趋势

作者: 吴光强 陈祥 王立军 来源:同济大学学报(自然科学版) 日期: 2022-09-29 人气:127
乘用车液力变矩器研究现状与趋势
首先,概述了液力变矩器研发与应用中出现的新趋势.阐述了液力变矩器内流场测量与仿真计算、性能优化与关键结构参数分析以及液力性能预测计算等研究领域的研究概况.展示了液力变矩器相关研究领域的最新研究成果,主要包括基于非均匀有理B样条的液力变矩器叶栅系统参数化建模方法,运用计算流体力学数值计算结果改进一元束流性能预测模型,基于格子Boltzmann方法的叶轮内流场仿真技术.最后,结合上述研究成果,讨论并展望了液力变矩器叶栅系统设计与分析自动化集成技术的实现方向.

插装阀组集成控制液压系统瞬时失效机理解析

作者: 王安麟 施中秋 胡育钦 张戚 来源:同济大学学报(自然科学版) 日期: 2022-03-14 人气:165
插装阀组集成控制液压系统瞬时失效机理解析
为从理论上揭示插装阀组集成控制液压系统瞬时失效的原因,以混凝土泵液压系统为例,提出了基于流体逻辑理论的插装阀组启闭状态组合的解析方法,并运用混凝土泵液压系统的数字化模型验证其有效性.研究结果表明,当负载处于一定范围时,个别插装阀的不当开启会导致不同插装阀的容腔短暂串通,造成液压系统的瞬时失效,而增加插装阀控制腔压力可以解决液压系统的瞬时失效问题.论文提出了提高插装阀组集成控制液压系统运行稳定性的设计方法.

考虑主、轮缸液压力差异的制动增强控制

考虑主、轮缸液压力差异的制动增强控制
现有电子液压制动系统(EHB)在常规制动工况下均是以主缸液压力传感器为反馈进行液压力控制,而忽略了主、轮缸液压力的差异性对制动控制带来的影响。针对此,首先通过电磁阀测试台架测试了液压控制单元(HCU)增压阀在全开工况下的正、反向的压差流量特性。之后,通过制动测试台架测试了轮缸压力体积(PV)特性,建立了非极限工况下的主、轮缸液压力的动态模型,并通过试验数据验证了模型的准确性。将由上述模型估计的轮缸液压力作为反馈,替换原始的主缸液压力传感器信号,引入到EHB的液压力控制算法中,而并不改变原控制算法。基于经典控制理论,分析了该新控制系统的快速性和稳定性。最后进行了液压力控制的实车试验,结果表明,在相同的目标阶跃工况下,相比于主缸液压力反馈控制,所提出的新控制系统可将轮缸液压力及制动减速度的响应速度提高1...

轴向柱塞泵滑靴副热平衡间隙及影响因素分析

作者: 汤何胜 李晶 訚耀保 来源:同济大学学报(自然科学版) 日期: 2020-07-10 人气:88
轴向柱塞泵滑靴副热平衡间隙及影响因素分析
为了改善轴向柱塞泵滑靴副润滑特性,考虑滑靴副与油膜之间的热传导关系,提出了一种基于控制体能量守恒定律的滑靴副热平衡间隙公式,讨论不同柱塞腔压力、缸体转速以及进口油液温度对热平衡间隙的影响.研究结果表明,滑靴副的热平衡间隙与材料的线膨胀系数和导热率成反比,影响材料的抗温升变形以及摩擦副的配合性能;滑靴和斜盘因表面温度升高而产生热膨胀,导致热平衡间隙显著减小,与柱塞腔压力、缸体转速以及进口油液温度成正比.因此,滑靴应该选取线膨胀系数和热导率大的材料,对于斜盘则正好相反,以减少滑靴表面磨损.

大断面箱涵液压同步顶进控制系统

作者: 米智楠 潘柳萍 陈龙安 吴仁智 来源:同济大学学报(自然科学版) 日期: 2020-05-22 人气:161
大断面箱涵液压同步顶进控制系统
与反拖动系统(ADS)、前端推进(FJ)和无端自推进(ESA)等技术不同,在前方土体不需加固的条件下,为了实现先顶进后挖土这一特殊作业方式,提出了一种新的关于箱涵顶进速度、姿态和液压泵转速控制等问题的综合解决方案.该方案采用3层分级体系结构以提高系统的可靠性."位移同步和负载均衡"的双目标控制策略实现了箱涵推进面控制点的推进位移相同的控制目标.液压系统采用变频技术,实现了无级调速和节能.也阐述了具有较强抗干扰能力的硬件电路的主要特点.该系统成功应用于上海市中环线北虹路隧道工程建设,顶进的箱涵断面尺寸高7.85m、宽34.20m、长126.00m.

长距离多层卷绕液压传动损耗试验及特性分析

作者: 王嘉宁 李万莉 游正民 来源:同济大学学报(自然科学版) 日期: 2020-05-21 人气:210
长距离多层卷绕液压传动损耗试验及特性分析
以长距离多层卷绕液压回路为研究对象,通过试验研究流体流经长距离多层卷绕液压回路时的压力损失情况.结果表明,在流体未达到临界雷诺数时,依然可能因为流体与软管的相互作用引起紊流,同时在管道总长度保持不变的层流状态下,流体的沿程压力损失随卷绕层数增多呈线性增大.通过引入液阻的概念得到了长距离连续变曲率弯曲管道压力损失的半经验计算公式.

液压同步提升技术回顾与展望

作者: 乌建中 徐鸣谦 来源:同济大学学报(自然科学版) 日期: 2019-12-12 人气:62
液压同步提升技术回顾与展望
液压同步提升技术已在诸多重大工程应用中,解决了一系列技术关键和实际问题,形成了新颖,独特的施工方法,展现了良好的应用前景。文中对该项技术的发展过程作一回顾和总结,对今后的发展趋势作一预测和展望。

异形断面盾构切削机构分析

作者: 于颖 徐宝富 奚鹰 陆文 来源:同济大学学报(自然科学版) 日期: 2019-11-06 人气:163
异形断面盾构切削机构分析
开发合理的切削机构是异形断面盾构的关键技术之一.提出一种三杆切削机构,它在原有圆形盾构刀盘上加装可控制的伸缩机构,完成任意断面的切削,结构简单实用.介绍了异形断面盾构切削机构的控制方式,分析了阀控液压缸和滑阀计量马达两种控制方式,前者结构简单,控制容易,但需要一个较长的位移传感器,而且信号需通过滑环传递,难以保证信号准确性.后者可以保证得到精确的信号,但其液压系统的泄漏会影响精度,需要采取补偿措施.最后对三杆机构的伸缩速度进行了分析,由此可确定控制机构的马达、油缸等参数,以便进行正确的选型,为异形断面盾构机械提供设计依据.
  • 共12页/116条