瓦楞棍磨床微进给机构的改进
瓦楞棍磨床微进给机构,是应用微电子技术控制改变原有靠模板加工的新工艺,这种机构提高了瓦楞棍的加工精度,工作稳定,进给可靠。而且,操作方便、生产率高。
金属切削机床液压系统爬行故障的分析与排除
机床“爬行”是液压系统中最常遇到的故障之一,发生的原因不仅与机床的设计、零件的加工精度有关,而且与机床的调整有关,任何一方面的疏忽都会造成爬行现象,而其中机床的调整尤为重要,如调节适当,则能消除前两个因素造成的影响。下面,将实践中经常遇到的几种情况和行之有效的排除办法归纳整理,供分析排除故障时参考。
加工精度对液压油缸受力的影响分析
本文主要对道路机械中的复拌机顶升机构中的液压油缸进行了简单的介绍,该液压油缸在进行顶升作业时时常会出现顶缸现象,顶缸将会造成液压油缸槽底部承受交大的载荷。本文对两种卡键在不同的公差配合精度下对液压油缸槽底部受力分布的影响进行了综合分析,并提出了较为准确的卡键公差配合精度。
改进密封装置 解决油缸漏油
就目前我国液压设备的使用情况而言,漏油现象相当普遍。漏油不仅降低设备的效率,造成能量损失,浪费工作油液,而且污染机器设备和工作环境,形成不安全隐患。漏油的产生,除密封元件质量不稳定或损坏,以及密封部分零件的加工精度不高外。
精密孔系零件数控加工精度原位修正方法研究
通过为数控机床配备零件精度检测用测头以及相应的检测程序,即构成在机检测系统。在机检测将加工和检测集成在一台机床上完成,其核心优势在于加工的过程中就可以及时发现零件的偏差趋势。如果在检测系统增加原位修正的功能,即零件无须从工作台上卸下即可根据检测结果对工件进行补偿加工,可进一步优化在机检测系统的生态链。构建了基于“镜像补偿”的加工误差原位修正模型,给出孔系零件在机检测及其误差修正方法,最后通过一精密孔系零件加工案例证明了该方法的有效性。
数控板料折弯机加工精度分析与优化
折弯机的加工精度是最主要的性能指标之一,由于板料折弯机结构原理、机床自身制造精度、模具加工精度、被加工板材性能以及机床性能不稳定等方面的原因,加工工件不可避免存在角度误差、直线度误差与边长误差。板料加工误差的存在影响后续的装配、加大试修模以及成形后校形的工作量延长了产品的开发周期,制约了自动化折弯进一步推广和应用。以某PBB型数控板料折弯机为研究对象,运用应变电测技术与有限元仿真相结合的方法对该型折弯机进行了优化与改进,在此基础上试制出一台PBH型样机,研究结果对提高金属板材的折弯精度与可靠性,提高产品的竞争力与附加值有着重要的现实意义。
关节型机械臂伺服传动系统机电耦合特性研究
加工作业机械臂是复杂机电系统,存在机电参数匹配问题,若匹配不当,会导致机械臂运动的稳定性下降,工件表面加工精度降低。针对这一问题,提出基于机械臂机电耦合模型的机电参数匹配特性分析方法。利用提出方法探究机械臂机械结构参数与电动机设计参数对转矩和转速脉动的影响。通过建立机械臂伺服传动系统的机电耦合数学和仿真模型,验证了电动机参数与机械结构的不同组合可有效抑制机电耦合振动,提高系统的匹配特性和加工精度,从而证明了提出方法的正确性和有效性。
TRI1460型角位移传感器轴承套的工艺改进和创新
TRI1460型角位移传感器工件壁非常薄,精度要求高,淬火易变形,文中介绍了磨削加工工艺和工装夹具的设计。
加工精度对液压油缸受力的影响
简单介绍了道路机械复拌机顶升机构中的油缸,该油缸在进行顶升作业时出现顶缸现象.顶缸即会造成液压油缸槽底承受较大载荷。文中对比分析了两种卡键公差配合精度对液压油缸槽底受力分布的影响,提出了正确的卡键公差配合精度。
机床液压系统产生爬行原因分析及消除
本文全面阐述了机床液压系统出现爬行的机理、危害、产生爬行的原因以及消除爬行的措施等为改善机床液压系统稳定性和提高机床加工精度提供了重要的参考.








