1700mm精轧机组液压AGC程序包变量监控
嵌入式系统以其高效、灵活、性价比高的特点 ,正得到越来越广泛的应用。提出了一种基于常用开发工具的嵌入式操作系统VxWorks的变量监控方法 ,并结合武钢热轧厂液压AGC软件包的开发 ,系统地诠释了其编程方法和技巧。
四辊冷轧机液压AGC系统研究
分析了系统的组成 ,设计了系统的控制方案。同时采用二自由度系统分析方法对四辊冷轧机液压AGC系统的物理模型进行简化 ,建立了系统的数学模型 ,在实际应用中 ,该方法简便、实用。
WDPF系统与GE90-70系统间异型网联网通信
武钢热轧厂在电动AGC改为液压AGC的技术改造中,GE90-70 PLC与WDPF系统间能否正常通信,是改造方案成败的关键。详细介绍了如何实现这两套异型网(系统间)联网通信的软件、硬件、网络配置。实践证明,VME光纤内存映射网通信技术方案速度快、容量大、可靠性高,是WDPF系统(或MULTIBUS总线)和GE90-70系统(或VME总线)间联网通信的最佳选择。
BP网络在优化精轧AGC硬度系数中的应用
武钢热轧1700 mm生产线经过2009年的技术改造后,精轧F1~F7的压下部分设备全部更换为电动和液压混合控制。为了提高精轧AGC控制的水平,应用BP网络的理论对AGC厚度模型进行自学习,通过实时数据的统计和分析,证明BP网络的理论对提高带钢的厚度精度有明显的效果。
A4VSO型恒压变量轴向柱塞泵DR控制方式的应用
对炼钢厂中心液压室高压泵工作的控制方式作出改进,由原来的DRG控制方式改为DR控制方式,降低了因高压泵频繁启停而产生的压力冲击和波动对液压系统的影响,提高了液压系统压力的稳定性,保证了在线液压设备的平稳运行。
精整线液压系统液位联锁控制的改造
通过对清整线12个液压系统的现场调查、统计、计算,指出了低液位运行产生的危害,阐述了改造的具体措施,改造后的效果。
4号加热炉液压系统主泵国产化改造
论述了引进4号加热炉液压系统的组成及工作原则,系统的主要优缺点,总结了该系统运行10年来系统元件存在的主要问题及实施改造的基本原则,国产化改造的具体措施内容,同时介绍了获得两项国家专利,完全拥有我国自己的知识产权的新型轴配流径向柱塞泵的功用特点及主要性能指标,以及国产化改造后投入实际生产运行考核的效果和效益.
冶金设备液压技术的发展趋势
分析了冶金设备液压技术的现状、发展趋势及其在武钢的应用情况.
连铸机中心液压室油温高故障的攻关
油温对液压系统有至关重要的影响。武钢炼钢总厂三分厂2号连铸机中心液压室油温一直偏高,造成系统压力不稳定、漏油频繁、液压元件频繁损坏,严重影响连铸机安全稳定运行。通过更换油箱冷却系统、调整液压室高压泵运行模式、优化液压室通风模式等措施降低了系统油温,实现了设备的稳定可靠运行。
一种新型管路过滤器的设计及应用
某钢厂液压马达控制管路中比例换向阀发生故障经分析得到其原因主要是液压马达控制管路混入了杂质。介绍了一种新型管路过滤器即桥式过滤器该过滤器已经在生产中投入使用可以有效清除管路杂质提高比例换向阀及液压马达使用寿命。












