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液压管路海绵弹丸清洗工艺研究与验证

作者: 赵怡铭 付鹏 叶焕 王刚 郭建华 来源:液压气动与密封 日期: 2024-12-03 人气:201
液压管路海绵弹丸清洗工艺研究与验证
液压管路的清洁度极大制约着整个液压系统的油液污染度,传统的管路液压油洗方式存在效率低、污染大且对管接头有损伤等问题。将海绵弹丸清洗技术作为替代工艺技术,通过进行弹丸发射压力试验、弹丸类型配比试验、清洗次数试验及验证,形成用于航天装备液压管路海绵弹丸清洗的工艺方法,实现了航天装备液压管路的高效率、低成本、绿色清洗。

自制悬浮稳定剂对水泥基自流平砂浆性能的影响

作者: 逄鲁峰 黄凌苗 杜诗寒 孙立刚 付鹏 来源:混凝土与水泥制品 日期: 2024-12-02 人气:99
由无机纳米材料、有机高分子材料等多种外加剂制备了一种新型悬浮稳定剂,通过单因素试验研究了该悬浮稳定剂对水泥基自流平砂浆的工作性、强度、收缩性能、稳定性的影响,并得到了最佳掺量。此外,还对比了悬浮稳定剂和纤维素醚在自流平砂浆中的使用效果。结果表明:所制备的悬浮稳定剂可以取代纤维素醚,降低了自流平砂浆的用水量敏感度,提高了自流平砂浆的后期强度,硬化后收缩率稳定,减小了开裂风险,使用效果比纤维素醚更优。

水下不分散灌浆料的制备及性能研究

作者: 逄鲁峰 黄凌苗 贾广贺 付鹏 来源:混凝土与水泥制品 日期: 2024-12-02 人气:84
以普通硅酸盐水泥为主要胶凝材料制备了一种水下不分散灌浆料,选取硅酸盐水泥、硫铝酸盐水泥和无水石膏的三元胶凝体系,采用单因素试验法,研究了水料比、高分子絮凝剂掺量、聚羧酸减水剂粉末掺量这3个关键因素对水下不分散灌浆料流动度、抗分散性、抗压强度的影响,确定出了最佳掺量。结果表明:当水料比为0.14、高分子絮凝剂掺量为0.15%、聚羧酸减水剂粉末掺量为0.55%时,水下不分散灌浆料的初始流动度为258 mm,30 min流动度为256 mm;7 d、28 d水下抗压强度分别为35.76 MPa、53.09 MPa;水下抗分散性为Ⅰ,水下不分散灌浆料的水下抗分散性好,可用于C40混凝土修补加固。

PK-3型板用机制砂混凝土性能试验研究与应用

作者: 逄鲁峰 庞伟琪 付鹏 王凌 来源:混凝土与水泥制品 日期: 2024-11-27 人气:176
试验研究了不同机制砂取代率对PK-3型板用混凝土工作性、抗压强度、劈裂抗拉强度和弹性模量的影响,并对实测弹性模量进行了拟合分析。结果表明:机制砂部分或全取代河砂,改善了混凝土的工作性,提高了混凝土抗压强度、劈裂抗拉强度和弹性模量;通过回归分析拟合出的弹性模量函数表达式与实测数据拟合度较好;采用机制砂混凝土生产的PK-3型板施工方便、和易性较好,且强度满足要求,脱模后无开裂现象。

基于SOC和无线传输的扭矩仪的研制

作者: 付鹏 张为公 陈晓冰 沈飞 来源:测控技术 日期: 2024-05-27 人气:9
基于SOC和无线传输的扭矩仪的研制
分析了扭矩测量的特点,研制了一种基于SOC和无线传输的应变型扭矩仪.采用SOC技术将数据采集与敏感弹性元件置于一体,在旋转轴上完成了扭矩信号的智能采集,提高了测量精度.采用无线数字传输技术实现了测量数据的非接触传输.试验表明:该扭矩仪工作可靠,测试精度高,具有广泛的应用前景.

复合矿物掺合料对超早强支座砂浆性能的影响

作者: 马正先 周传贵 宋沛霖 逄鲁峰 常青山 付鹏 李兵 来源:混凝土与水泥制品 日期: 2023-08-30 人气:175
复合矿物掺合料对超早强支座砂浆性能的影响
为了研究矿物掺合料对超早强支座砂浆流动性能及力学性能的影响,在普通支座砂浆配比的基础上,通过掺加不同掺量的粉煤灰、矿渣、硅灰、微珠来分别探究对支座砂浆各项性能的影响,再对其进行交叉复掺研究复配试验。结果表明,超细矿粉与粉煤灰存在最佳的掺量区间,最佳掺量为3%~9%,四种矿物组分单掺对短期强度贡献分别为:硅灰>超细矿粉>粉煤灰>微珠;对长期强度贡献分别为:硅灰>粉煤灰>超细矿粉>微珠;对流动度损失敏感程度分别为:超细矿粉>粉煤灰>硅灰>微珠。

电动力液压驱动四足双臂机器人的设计与实现

作者: 刘松 柴汇 李贻斌 宋锐 李剑 荣学文 付鹏 刘建利 侯晋冕 胡加银 来源:机器人 日期: 2021-10-13 人气:104
电动力液压驱动四足双臂机器人的设计与实现
针对定基座机器人在复杂环境下作业能力不足的问题,研制出电动力液压四足双臂机器人,将浮动基座与双臂系统的优势有机结合,能够代替人员完成复杂环境下应急处置、工程作业等任务。详细阐述了四足双臂机器人的机械结构、机载电液动力系统、分布式控制系统以及仿真与操作训练平台的设计与实现。提出基于全身虚拟模型的足底力分配方法与足臂协调运动规划方法,实现了躯干浮动基座与双臂系统的联动,大大提升了机器人的作业能力和效率。通过搭建的仿真与操作训练平台完成单臂作业以及双臂协同作业的仿真,验证了所提出控制方法的有效性,并对机器人操作员进行操作训练。在实际样机实验中,测试了单臂抓取以及双臂协同抓取的能力,证明了四足双臂机器人能够满足复杂环境下移动作业的需求。

超高跃层核心筒楼面自爬升液压布料机安装施工技术研究

作者: 梁锦明 翟巍 陈婷 王杨 付鹏 来源:建筑技术 日期: 2021-10-09 人气:188
超高跃层核心筒楼面自爬升液压布料机安装施工技术研究
重点介绍海口塔超高跃层核心筒楼面自爬升液压布料机安装施工工艺,并从布料机支座型钢安装和布料机安装定位两方面阐述其施工工艺,使布料机在超高跃层安装质量得到有效控制,可为类似工程提供参考。

一种新型气动与液压相结合的精冲机锁模装置

作者: 陈渊 王祖华 付鹏 来源:机床与液压 日期: 2019-12-17 人气:197
一种新型气动与液压相结合的精冲机锁模装置
根据全自动液压精冲机的装模特点,设计一种用于精冲机上锁模板的高稳定性气动与液压相结合的锁模装置,液压油缸控制T形块的锁紧及松开动作,气缸则控制松开状态下T形块的平移动作,结合气缸上的磁敏开关实现了上锁模板的夹紧及松开的操作。此锁模装置结构紧凑,安装方便,且锁模装置之间相互独立,易于维护,生产制造成本相对较低,已在多台HFB系列全自动液压精冲机中成功应用。

立式液压精冲机主油缸改进设计

作者: 陈渊 付鹏 吴磊 来源:机床与液压 日期: 2019-02-15 人气:151
立式液压精冲机主油缸改进设计
立式液压精冲机具有生产效率高、振动小、性能稳定等优点 但是其关键部件主油缸容易出现受力不平衡导致偏载现象.对主油缸的密封结构、导向形式进行改进设计 从而提高主油缸使用寿命和工作稳定性.
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