轴向全周期液压马达结构设计与控制研究
轴向串联式超全周摆动液压马达具有两级摆动、轴向布置,其结构简单、紧凑等特点,有利于减小转动惯量,可以实现转轴、转角的叠加,解决传统摆动液压马达转角<360°的限制,适用于要求转角一周以上两周以下的直接驱动液压伺服动力机构。本文同时还建立了液压马达的数学模型,并仿真分析了该液压马达与传统液压马达的性能差异。
轴向柱塞液压马达效率的分析
建立斜轴式轴向柱塞液压马达效率的数学模型,分析背压对其效率的影响,通过计算和效率分析,得到定负载和定转速下不同背压时的液压马达效率,结果表明,背压的存在,使摩擦转矩增大,液压马达机械效率降低,特别是低负载工况下效率降低更严重;背压对容积效率影响较小。
操作不当导致的锚机液压马达损坏及其防范
船舶锚机马达机械故障,在船队里偶有发生。在分析根本原因时,常常会忽略一个重要因素,即“人为操作不当”导致锚机液压马达损坏。在大部分案例分析报告中,都可能只会归咎于是因为锚机马达设备磨损、刮伤、老化等导致故障。事实是不是这样呢?如果不是,又为什么会有这样的误区呢?实际上,多数情况下船长和轮机长是不知道事实真相的,所以导致分析偏差,没能找到根本原因。
液压凿岩机阀控液压马达转速伺服系统的建模与仿真
凿岩机中液压马达的转速一般情况下随实际工况的变化产生一定程度的波动,随着液压马达负载的增大,系统泄漏增加和溢流阀溢流增加,使得液压马达转速低于期望转速。如此凿岩效率降低且容易发生转钎卡死。基于独立旋转凿岩机的工作原理,为了使凿岩机转速稳定且可控,提高凿岩的效率,设计了凿岩机转速伺服控制系统,试图使凿岩机中的液压马达转速保持稳定且可控。通过AMESim对凿岩机内液压马达速度控制系统建模与仿真,结果显示新模型的响应速度、稳定性满足实际使用要求。
发动机带转油封启动系统的设计
为满足航空发动机油封的带转要求,设计一套发动机带转油封启动系统。该方案采用液压马达带转的方式来代替发动机的涡轮起动机,建立小型的液压站形成动力源;形成动力传递路线为:电机带动液压泵经高压管路传递到液压马达,液压马达将动力经过齿轮、传动轴传递到发动机,将发动机转子带转到需求的转速。该方案采用一般通用型的设备,没有使用寿命和次数的限制,工作和维护方便。
运梁车驱动系统故障分析及优化
简要介绍运梁车驱动系统的特点,就运梁车在使用中驱动系统出现的故障进行分析并提出优化措施。
变频电液速度控制系统的实验研究
本文基于变频调速技术,构建了一个较合理的变频电液速度控制系统,并采取模糊控制算法进行试验,实现了快速维持负载突变时液压马达转速的稳定.
流体传动及控制的现状及新发展(续1)
2.3电液伺服阀、比例阀 2.3.1概况 如众所周知,电液伺服阀或比例阀是电液伺服系统中将微弱电能转换成液压能的元件,是该系统的"心脏".由于它精度高、响应快、体积小、运动平稳可靠,所以在上世纪50年代初就空间技术需要而发展起来,现在在航空航天、武器装备、舰船、工程机械、矿山冶金及石化等装备上得到较广泛的应用.在我国,上世纪60年代初已在研究与试制,现在从开始的三、四十家逐渐集中到十几家,目前产品质量真正能保证的亦只有数家生产厂.当前国内外应用得较多的伺服阀有下列几类:
液压马达内泄导致的系统压力升高现象
北洺河铁矿使用的TORO 400E电动铲运机由芬兰生产,其卷缆装置主要由卧式电缆卷盘与导向臂2部分组成,液压马达通过弹性联轴器带动卧式卷缆盘旋转进行卷缆。放缆时依靠铲运机运行时电缆的张力带动卷缆盘和液压马达反转,使马达处于泵的工况,卷缆液压系统控制液压马达的凹油压力,以保持电缆适当的张力,不至于松卷而出现轧电缆的事故。
棒材轧机辊缝调节液压马达装配结构改造
1问题的提出 棒材轧机辊缝调节液压马达型号为GMR125/620-H106。其将液压泵站输出压力转化为液压马达动力,带动蜗轮蜗杆传动进而调节轧机辊缝。运行过程中,液压马达的正反旋转通过液压泵站阀台中的三位四通电磁换向阀来实现控制。在应用过程中存在如下问题:












