棒材精轧机轴承平衡油缸漏油分析
详细分析了精轧机机架轴承平衡油缸漏油的三种情况及其产生的原因,指出了这种油缸结构上存在的缺陷,提出了相应的改进措施。
首钢3340mm中板精轧机过程模型设定系统
为了提高板厚控制精度,首钢3340mm四辊精轧机在实现了液压AGC后,又开发出过程模型设定系统,文中介绍了该系统的预计算、动态修正、自适应3个主要部分的作用及调用关系。该系统应用后,产品各项指标达到设计要求。
中厚板精轧液压AGC系统的分析与应用
济钢中厚板厂为满足高精度产品的轧制要求,研制开发了液压AGC系统。新研制的液压AGC系统,能够实现液压APC、绝对值AGC、相对AGC及其它各种补偿功能以及操作侧、传动侧同步控制功能、自动保护等功能,且能够完成较高的动态响应。生产运行以来,系统稳定、可靠,实现了AGC系统全过程自动控制,产品质量明显提高。
精轧机液压伺服系统与自动厚度控制系统研究与开发
针对攀钢1450精轧机组F1-F3轧机无液压压下设备,液压控制系统运行不够稳定,难以满足日益变化的产品厚度精度等要求的现状,依靠国内的技术力量,在F1-F6机组上开发具有稳定、可靠的液压自动厚度控制系统(HAGC),该项目成功地使用在国产低刚度轧机上,提高了1450热轧产品厚度精度,大大地增强了产品竞争力。
达涅利型短应力线轧机在生产中的应用与改进
针对川威集团棒材生产线达涅利型短应力线轧机在生产中传动端轴承易烧损,托架震动大,轧机弹跳大,导卫梁强度、精度低,易窜辊等问题,分析了其产生原因,并提出了相应改进措施,较好地满足了生产需要。
分节辊在防止热轧带钢下表面划伤缺陷上的应用
分析了常规热轧板带轧机精轧F1入口导台在实际使用中对带钢下表面造成的擦划伤缺陷,以及擦划伤缺陷对产品表面质量带来的影响。从解决缺陷入手,并结合F1入口设备结构及布置特点,在FE1小立辊的出口安装分节辊,基本杜绝了带钢生产过程中下表面所产生的连续划伤缺陷问题,取得了良好经济效益,为其它热轧板带生产线出现的类似问题的处理提供借鉴。
高速线材精轧机稀油润滑系统油液污染控制策略
介绍了高速线材生产线精轧机润滑系统油液污染原因,论述了精轧机润滑系统适应现代高转速传动的特点,及其油液污染控制措施与保证油液清洁度的相关必要条件。
精轧机支承辊液压平衡控制系统改进
通过对精轧机支承辊液压平衡控制系统的改进,既提高了轧机作业率,也为辊道和液压站的检修创造了方便条件,经济效益也很可观。









