加热炉温度计量控制系统技术改造
DRL一200 Y Q导热油加热炉是工业生产中常见的热源设备,它的被加热载体为一种矿物油,燃料为天然气。以下以正、异丁烷分离、提纯装置为例加以分析。该装置精馏塔塔底温度控制,是提高产品质量的关键,而塔的热源就是由该加热炉提供。所以,加热炉出口温度的精确控制就显得尤为重要。该装置加热炉改造前因控制系统采用了两位调节,出口温度波动幅度大,有时达到士10℃,导致精馏系统很难稳定运行,严重影响了产品质量和收率,同时,加热炉还存在以下隐患:①无热油循环联锁控保装置,如果热油泵出现停运,燃烧器继续燃烧,容易造成严重的火灾爆炸事故;②控制稳定性差,气体燃烧不完全,大大降低了炉子的热效率,造成能源浪费。基于以上原因提出对加热炉温度计量控制系统技术进行改造.
1情况分析
要实现加热炉出口温度的自动控制,且要保证稳定性和控制精度,由于温度参数的滞后特性,故难度较大,存在诸多问题。①燃气压力的控制问题;②燃气流量的控制问题;③燃气量与风量的配比问题;④安全问题,即火焰监测、燃气压力超高低、泄漏报警联锁停机等。
2系统构成
针对以上情况分析,设计以下自控安保方案。加热炉自控工艺流程简图如图1.
2.1燃料气减压和稼压系统
燃料气压力的稳定性直接影响到燃烧器是否能正常工作,该减稳压系统应用了两级自力式调节阀。燃料气压力为0.6MPa,通过第一级降压为0.18MPa,第二级降压为10kPa,再通过缓冲罐进一步稳压净化进人燃烧器系统。
2..2燃烧控制系统
该系统应用了德国威索公司的产品。
(1)主要构成
主要有燃烧器G L8型、1055/800伺服机构、DNV双重电磁阀、U PS气密性装置、火焰监测器、程序控制器、SK一407调节器等构成。
该系统很好的解决了燃烧器自动吹扫、检漏、点火、负荷控制(燃气量调节)等功能。自动控制及联锁保护原理图如图2.
(2)工作原理
控制系统上电后,检漏程序运行正常后,燃烧器马达启动,伺服机构在约40s后打开风门吹扫,满负荷吹扫时间为30s,第31s后将风门关闭至点火位里,开始4s的预点火,点火成功电磁阀打开,根据检测热油温度来调节燃气阀开度大小,进而达到调节温度的目的。
(3)特点
①该燃烧器为两级火力比例式调节工作模式,配置的SK一407调节器功能强大,通过合理的参数组态就能达到良好的控制效果。如通过一定时期运行,SK一407组态的最佳参数为:比例P=1.7,积分时间I=15 min,微分d=40min调整偏差S CH=0.2s,GK灌制偏差小于10时,温度的控制精度达到±0 .5%。
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