碧波液压网 欢迎你,游客。 登录 注册

40Cr 钢加载油缸上耳环断裂原因分析

版权信息:站内文章仅供学习与参考,如触及到您的版权信息,请与本站联系。

  摘 要:通过断口观察、显微组织分析、化学成分分析、力学性能检测以及后续的验证实验对40Cr 钢耳环杆部断裂失效原因 进行了分析 。结果表明,失效件没有进行调质处理,显微组织中存在着大量的网状铁素体, 使得材料性能低于标准GB3077 要求,在应力集中的螺纹根部易形成裂纹是耳环杆断裂的主要原因。另外,低倍检查发现失效件中存在白点。

  某单位制造的生料立磨液压系统,其加载液压缸的上耳环杆部,在工作了约3个月左右后发生断裂,断裂位置在被联轴器包住的耳环杆部连接螺纹段直径300 mm(见图1(a))。油缸上耳环杆部的材料为40Cr中碳结构钢,该断裂的上耳环杆部经过分析得到如下结果。

  1断口观察

  图1(b)为宏观断口形貌,从图中可以看出,断裂发生于螺纹根部,断口分A, B两部分。,A部分断口平滑,面积约占耳环杆横截面积的6/7。仔细观察在图中可发现多条相互大致平行的弧线,如白箭头所示,为典型的疲劳贝壳状弧线[fl-}l,因此可以断定图1(b)为疲劳断口。

  仔细观察发现:下面的贝壳线可分为三段,三段弧线的节点,如黑箭头所示,与每段弧线对应有一个疲劳源,说明此断口为多源疲劳断口。B部分断口相对粗糙,为瞬时过载断裂部分,同时存在较多闪点,呈现出结晶状断口特征,说明耳环杆材料较脆。初步测量发现该部分约占整个横截面积的1/7,瞬断区面积相对较小说明最后断裂时实际的工作负荷并不是很大,应为高周疲劳断裂。

  将图1 (b) B部分断口切下一段放入丙酮中经超声波清洗后,置入扫描电镜观察,结果如图2所示。这部分断口为典型的河流花样,河流的方向为裂纹扩展方向,表现出脆性解理断裂的特征[#]。同时在耳环杆的螺纹根部还发现有儿处出现开裂,如图3黑箭头所示。由于这些裂纹比断口处开裂的晚,没有完全断开。由于耳环杆材料比较脆,对缺口相对敏感容易产生应力集中,在外加循环工作应力的作用下,使得在齿根部位形成多个疲劳源。仔细观察还可发现存在着大量的加工刀痕(白箭头所示),这说明加工很粗糙,容易引入残余应力导致萌生疲劳裂纹。

  2显微组织检验

  图4 (a)为耳环杆低倍组织像,可以看到试样表面分布着一些像蠕虫状的裂纹,如箭头所示。图4 (b)为图4 (a)裂纹的放大像。在低倍试片上取下一块包含裂纹的试样,沿裂纹断开试样得到裂纹断口。宏观形貌如图4 (c)所示,发现断口表面有白点存在(黑箭头所示)。

你没有登陆,无法阅读全文内容

您需要 登录 才可以查看,没有帐号? 立即注册

标签: 油缸
点赞   收藏

相关文章

发表评论

请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。

用户名: 验证码:

最新评论