40Cr钢加载油缸上耳环断裂原因分析
某单位制造的生料立磨液压系统,其加载液压缸的上耳环杆部,在工作了约3个月左右后发生断裂,断裂位置在被联轴器包住的耳环杆部连接螺纹段直径300 mm(见图1(a))。油缸上耳环杆部的材料为40Cr中碳结构钢,该断裂的上耳环杆部经过分析得到如下结果。
1断口观察
图1(b)为宏观断口形貌,从图中可以看出,断裂发生于螺纹根部,断口分A, B两部分。,A部分断口平滑,面积约占耳环杆横截面积的6/7。仔细观察在图中可发现多条相互大致平行的弧线,如白箭头所示,为典型的疲劳贝壳状弧线[fl-}l,因此可以断定图1(b)为疲劳断口。
仔细观察发现:下面的贝壳线可分为三段,三段弧线的节点,如黑箭头所示,与每段弧线对应有一个疲劳源,说明此断口为多源疲劳断口。B部分断口相对粗糙,为瞬时过载断裂部分,同时存在较多闪点,呈现出结晶状断口特征,说明耳环杆材料较脆。初步测量发现该部分约占整个横截面积的1/7,瞬断区面积相对较小说明最后断裂时实际的工作负荷并不是很大,应为高周疲劳断裂。
将图1 (b) B部分断口切下一段放入丙酮中经超声波清洗后,置入扫描电镜观察,结果如图2所示。这部分断口为典型的河流花样,河流的方向为裂纹扩展方向,表现出脆性解理断裂的特征[#]。同时在耳环杆的螺纹根部还发现有儿处出现开裂,如图3黑箭头所示。由于这些裂纹比断口处开裂的晚,没有完全断开。由于耳环杆材料比较脆,对缺口相对敏感容易产生应力集中,在外加循环工作应力的作用下,使得在齿根部位形成多个疲劳源。仔细观察还可发现存在着大量的加工刀痕(白箭头所示),这说明加工很粗糙,容易引入残余应力导致萌生疲劳裂纹。
2显微组织检验
图4 (a)为耳环杆低倍组织像,可以看到试样表面分布着一些像蠕虫状的裂纹,如箭头所示。图4 (b)为图4 (a)裂纹的放大像。在低倍试片上取下一块包含裂纹的试样,沿裂纹断开试样得到裂纹断口。宏观形貌如图4 (c)所示,发现断口表面有白点存在(黑箭头所示)。
进一步观察耳环杆显微组织,结果如图5所示。基体为片状珠光体,铁素体沿晶界呈网状分布,而有网状铁素体存在的材料是较脆的。金相检验结果说明耳环杆所用的40Cr结构钢没有经过调质处理。
3化学成分分析
从送检样件上取样做化学成分分析,表1列出了其化学成分分析结果,为了比较,表中还列出了国家标准GB3077-1999对40Cr结构钢的化学成分要求范围。表1结果说明耳环杆的化学成分符合GB3077标准对40Cr结构钢的要求。
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