三位四通阀阀芯撞击及系统异常噪声的AMESim仿真计算
0前言
作为系统中的重要元件,换向阀的作用是对油路中的油液再分配,使执行机构按照要求进行动作,尤其在回油节流调速系统中,还要保证油液平稳进入流量阀中,尽量减少压力脉动和液压冲击,防止系统产生噪声,同时本身还要承受压力脉动和液压冲击;一旦系统产生噪声或换向阀在液压冲击的作用下,阀芯频繁撞击阀盖导致破裂,不但影响系统的正常运转,还造成环境污染、液压油损失,更严重的可能会造成事故发生。
在船用液压系统中,换向阀的重要性是不言而喻的。在系统运行过程中,发现系统管路有低频振动,同时伴随着异常噪声,甚至在系统运行过程中,出现了换向阀的阀盖破裂,同时检查发现其他同样的系统中不但有噪声,而且换向阀阀盖也有裂纹。
1问题分析
对该系统(见图1)分析发现,该系统的负载很大,而且随着执行机构的运行,其负载在不断的变化,同时在行过程中液压系统会出现负压。经过分析,认为该系统存在以下问题。
(1)进入换向阀的油液流量和压力不稳定,在换向阀内部油液紊流流动,产生噪声源,导致阀芯运动不平稳,不断撞击阀盖,同时使系统产生异常噪声。
(2)换向阀出口压力和流量不稳定,产生液压冲击和振动,导致进入流量阀内部的油液流量和压力不稳定,从而产生额外的振动源,再次影响换向阀阀芯运动,产生噪声。
2解决问题的初步方案
(1)在换向阀进油口加节流阀,稳定系统的流量。
(2)在换向阀出油口加蓄能器,吸收换向阀出油口的液压冲击和振动,同时,稳定回油流量阀进油口的压力和流量,避免振动源的产生。
(3)在换向阀进油口加节流阀的同时在其出口加蓄能器;既减弱和降低换向阀进油口流量和压力脉动冲击,同时也减弱和降低换向阀出油口的流量和压力脉动和冲击。
如图1所示,系统压力为20MPa,柱塞泵流量为120mL/r,泵的转速为1470r/min,蓄能器的容积40L;液压缸活塞的直径为220mm。
3 AMESim仿真计算
在试验室试验之前,有必要对以上解决问题的措施进行计算机仿真研究,对比系统改进前后元器件各油口压力冲击的变化情况、改进措施的效果,最终选择最佳改进措施。
3.1仿真模型的建立与运行
3.1.1在草图模式下建立测试系统模型
系统模型在AMESim模板中建立,在AMESim草图模式(sketch mode)下,运用液压元件设计库、机械库、信号库选用液压缸、换向阀、蓄能器、液压泵、溢流阀和负载等。如图2所示。
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