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液压电磁比例调节阀常见故障处理

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  液压电磁比例调节阀分为压力比例调节阀和流量比例调节阀(控制原理基本相同),常应用在控制精度较高的液压系统。比例调节阀正常使用 8000~12000h 后,即进入工作不稳定期,经常出现油路压力不稳、动作不到位、调节功能失效等现象,严重影响设备运行。下面以中国铝业青海分公司炭素厂使用的 WRE型系列液压电磁比例调节阀(上海液压厂生产)为例,介绍常见故障处理方法。

  一、工作原理

  液压电磁比例调节阀结构见图 1,采用位置负反馈闭环控制(力控制型+位移传感器),具有良好的输入、输出线性和准确性,控制原理见图 2。位移传感器反馈信号和给定信号合成后,经过 PID、放大等运算处理,以电压信号施加在电—机械转换器(电磁阀线圈),铁芯在电磁力作用下,沿着受力方向推动液体,控制阀芯移动,调节液体流量或压力。控制板是驱动比例调节阀的主要元器件,一般具有控制信号生成、PID 处理、前置放大、功率放大及电源变换等基本控制单元,完成控制信号给定、反馈信号校正、合成和处理等功能,控制板控制参数设定是否匹配、适当,直接影响液压调节阀工作和稳定性。

  

  

  二、常见故障处理

  1.设备更换比例调节阀阀体后,动作失控、逻辑关系错乱

  抛丸清理机更换阀体启动后,转台(液压马达驱动)动作失控、互锁逻辑关系错乱。最初认为是控制板故障或更换的阀体不良,再次更换,故障依旧。测量控制板输出电压(U2c—32c或 U2a—32a),带负载时(接入电磁阀线圈)电压为 DC 21.5V,AC 2.2V,空载时为 DC 24V,AC 2.4V;对控制电源复位(断电—送电操作),控制板输出电压为零,只有输入信号作用后,输出端才有电压且保持不变(正常时输入和输出同时得电或断电)。分析比例调节阀控制原理,特别是位移传感器工作过程,认为调节阀控制系统此时实际工作在闭环正反馈状态。检查反馈电路,发现位移传感器信号线 8c、10c 线接错,造成二次线圈输出信号极性错误,经信号转换,极性相反,即图 2 中 uf极性变为负,经负反馈合成,系统工作在闭环正反馈状态。在输入信号作用下,控制系统迅速进入自激深饱和状态,使控制板输出饱和(DC 24V)。改正错误接线,故障排除。

  2.液压系统工作时,设备运行速度不稳定

  一期成型机转台运行速度忽高忽低,最初认为压力调节阀体损坏或控制板输出不稳定,导致液压驱动马达工作异常,更换阀体后故障消失,但使用 3 天左右,同样故障又偶尔出现,更换控制板,故障依旧。怀疑液压油脏,进行成型机液压油全部过滤,油箱清洗和过滤网更换等维护处理,设备投运后,故障消失。

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标签: 比例阀
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