防患未然,关注炉膛烟气温度监控
一、锅炉燃烧调整面临前所未有的挑战
国家电力监管委员会刘宝华指出,在相当长时期内火电的主体和基础地位不会改变。但是,只有清洁发展才有长期立足的未来。
当前 ,火电厂面临着下列形势:
1)为降低成本,燃料掺烧,导致煤种多变,偏离设计煤种。
2)为降低NOx排放,改用低NOx燃烧器等各种低温燃烧技术,炉膛燃烧工况发生大的改变。
3)低碳经济要求最大限度优化燃烧,节能减排。
因此,在这种形势下,锅炉燃烧调整面临前所未有的挑战。 但是,令人遗憾的是至今表征炉膛燃烧和换热工况的最重要参数--炉膛火焰(烟气)温度,特别是炉膛出口烟气温度测量基本上仍是空白。
本文列举了国内锅炉上实际发生的部分事故案例,用事实说明监控炉膛出口烟气温度的重要性以及缺失带来的问题,以期引起关注。
二、燃烧调整不当,炉膛出口烟温异常引起的事故案例
2.1炉膛塌焦造成严重人身和设备事故
某电厂1号机组(600MW),1993年3月10日炉膛大焦脱落,造成冷灰斗连接处水冷壁管撕裂,冷灰斗塌陷,致使在冷灰斗附近的工作人员21人死亡,8人重伤,16人轻伤,停炉抢修132天。
事故原因是燃用设计煤种时,实际炉膛出口温度太高,偏离设计安全值(灰软化温度DT-50°C),导致严重结焦。
某电厂7号机组(1000MW),2007年 7月21日夜间发生严重掉焦,将炉膛事故放渣门撑开,被迫紧急停炉抢修。
事故原因是锅炉分割屏过热器设计入口烟气温度为1373°C,高于设计煤种和校核煤种的软化温度1350°C和1290°C,本来就极易引起分割屏过热器结焦;而在运行中由于没有监视仪表指导燃烧调整,导致火焰中心又偏高;此外,也没有及时采取掺烧高灰熔点煤种等措施,以致实际运行中炉膛出口温度在高负荷时达到1200-1400°C,造成严重结焦。
某电厂1号机组(600MW),2005年8月9日炉内塌大焦,造成炉膛灭火,MFT保护动作,停炉一小时后又再次塌大焦,将炉底水冷壁砸漏,机组转事故抢修。
事故原因为火焰中心偏高,导致炉膛出口处灰粒处于软(熔)化状态而导致严重结焦。
某电厂1号机组(600MW),2005年3月5日负荷由570MW升至600MW,突然塌焦,MFT保护动作,捞渣机入孔门被大焦砸开,炉底水封破坏。
事故原因同样是因为燃烧调整缺乏监视仪表,导致实际炉膛出口烟温太高而大量结焦所致。尤其值得关注的是,从事故追忆曲线看,事故前就已发生塌焦,火检闪烁,负压降至-2200Pa(时间为2S),但因未达到3S延时,因此,炉膛压力低保护未动作,险些扩大为炉膛爆炸的严重恶性事故(现已将设定时间降至1S)
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