SITI-1703全自动液压机主油缸缸壁刮伤的原因分析及修复
对SITI- 170 3全自动液压机主油缸壁刮伤的原因进行了分析 ,并提出了修复措施。
液压站上置式冷却方式的应用
主要介绍了南山矿新井液压站上置式冷却方式在应用过程中的优点,及使用过程中的效果和经济效益。
关于液压系统噪声的探讨
噪声是液压系统中常见的故障之一,产生噪声的原因比较复杂,减小噪声有利于维护系统止常运行。分析了液压系统各类噪声产生的原因,并根据不同噪声的产生机理提出了解决措施。
基于Labview的电液换向阀动态特性测试系统的建立
结合电液换向阀动态特性,借助传感器技术和虚拟仪器技术的优势及高速的AD数据采集工具,建立了基于Labview的电液换向阀动态特性测试系统,为电液换向阀的研究与检测提供了一种先进可靠的工具。
缓斜厚煤层坚硬顶板安全综采支架适应性研究
针对顾北矿A组煤13121上工作面坚硬顶板俯斜长壁综采实际,建立了坚硬顶板支架结构力学模型,计算液压支架的最大支护阻力,并进行支撑掩护式液压支架的选型校核。通过在13121上工作面切眼和两巷分别进行超前深孔预裂爆破,结合FLAC3D数值模拟和综采支架压力在线监测。研究表明:采取分层开采和超前预裂爆破,有效地防止坚硬顶板悬顶过大,预裂爆破后初次来压步距为40.8 m,工作面周期来压步距为10.1~11.7 m,工作面选用短臂强支撑掩护式ZZ13000/24/50型支架,额定支护阻力13000 kN,动载系数为1.2~1.6,有效地实现A组煤上分层安全高效开采。
基于双总线的电液控制系统动态仿真平台开发
综采工作面环境恶劣,煤矿井下顺槽监控系统缺乏对液压支架的直观体现。针对上述问题,运用Lab VIEW开发出一套基于双总线的自动监控系统,同时建立综采工作面液压支架模型,通过支架控制器和端头服务器实时反馈数据,模拟支架动作和运动状态,实现对综采工作面液压支架运行状况的动态监测。该系统通过了现场调试和井下运行试验,试验结果表明系统性能稳定、运行可靠、仿真准确,满足设计要求,具有较高的实用价值。
基于LSTM-TCN的综采工作面顶板压力预测
顶板压力预测大多都使用1台液压支架的压力数据,缺乏相邻支架的压力相关性,基于相邻多台液压支架信息融合的LSTM-TCN模型预测一支架下一时刻的压力值。实验结果表明,该模型相比LSTM和TCN单支架预测模型,RMSE压力误差分别减小了12.3%和13.4%,MAE压力误差减小了10.3%和26.6%。
液压元件污染磨损分析
本文对液压元件的污染磨损情况进行了分析,特别是对液压元件的磨损形式进行的探讨。分析表明:油液中固体里面粒污染物是引起元件磨损最主要的因素;液压元件污染磨损失效形式通常有三种:磨料磨损、腐蚀磨损和气蚀磨损。
利用CAT技术改进液压式万能试验机测试方法的探讨
探讨了在现有条件下利用计算机辅助测试技术对现有国产液压万能试验机的测试系统进行改进的一种方法,实现自动检测,得到了客观的试验结果。
液压系统的污染及控制
通过对液压系统污染危害及污染原因的分析,探讨煤矿机械液压系统介质污染的防治、合理的污染控制标准、以及预防化学物质污染的方法。











