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100kN液压拉伸机的故障分析及排除

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  0 前言

  100kN液压拉伸机是技术中心试验车间主体设备,主要生产高精度波导管和大规格铜管棒产品.该设备由于在设计方面存在的问题,自2000年投产以后,工作状况一直不佳,经分析改进后,达到了工作要求,满足了生产.

  1 系统工作原理

  液压拉伸机系统原理如图1所示,系统工作压力为16MPa,流量为80 L/min,由活塞缸、电液换向阀、调速阀等组成容积调速回路,完成慢拉,快拉1,快拉2,快退返等动作,如电磁铁表所示。

  图1 液压拉伸机液压系统原理图(局部)

  电磁铁动作表(部分)

  2 拉伸不能实现无级调速

  按照设计要求,拉速1的速度为10m/min,拉速2和慢拉的速度可在0~10m/min之间调整,以便生产不同规格的产品,但系统在调速阀3样,4样阀关闭后,在正常情况下,此时液压缸应停止运动,但实际上此时液压缸不但没有停止运动,而且在朝相反(退回)的方向运动,经测试用时30s,则其拉速为 v=4.5m/30s=9m/min,也就是说,慢拉和拉速2仅能在10m/min~9m/min之间调整,显然不能满足生产要求。

  (1)分别对4样阀,3样阀及电液阀B采用盲板

  安装后试车,拉伸速度仍为30s,a,b,C三条支路均已堵住,说明另有一条支路,使压力油进人油缸,怀疑电液阀D窜油。

  (2)将电液阀B处的盲板换到电液阀D处上,恢复电液阀B后试车:① 慢拉及拉速2均为零,油缸没有拉伸动作;②试拉速1,拉速为27s.说明拉速不能调到零位与电液阀D有关.(3)拆开电液阀D,检查内部结构。发现电液阀D的不该相通的油口a与b相通,所以,即使3样,4样阀关闭以及4DT断电,按钮打到拉伸动作时,油缸仍因4支路进油,支路5回油而动作。经测量,用Φ6长20mm的紫铜棒堵住液动阀的内、外控相通处 (参看图2),经试验可实现外控,然后恢复电液阀D,试车后,慢拉和拉速2均可从0—10m/min进行无级调速,可满足生产需求。

  图2 D阀ab段用紫铜棒堵死

  问题原因为内控口与外控口相通,并到出油口处,而原设备原理图中滑显示电液阀采用啊种方式,给分析问题带来了困难。

  3 液压冲击的排除

  该系统在快退时,为缩短工作循环时间,采用了差动联接,快退速度为14m/min。当系统执行快退时存在着较大的冲击,经常造成密封装置的损坏,且工作环境恶劣。

  经分析后认为,冲击和噪声主要发生在快退停止时,属液流换向时产生的冲击,此时2DT,5DT失电后,换向阀处于中位,压力油突然与液压缸切断,由于运动部件及液流的惯性作用,使液压缸有杆腔的油液受到压缩,压力突然升高,形成一个油压峰值,产生了冲击和噪声。

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