机械内锁紧式液压缸自动化测试技术探讨
机械内锁紧式液压缸装置在最终环节接受的综合测试试验,需要多名操作人员协同配合,试验控制测试、参数测量部分的工作任务全部为人工作业,作业流程繁琐且工作效率低、消耗的人力资源及生产设备资源较多。采用改进的自动化试验系统之后,机械内锁紧式液压缸在执行自动控制综合测试任务时可以按次序完成所有预设试验内容,并且试验数据更加准确、最终试验结果充分贴合设计要求,且结果数据和过程数据具备可追溯性。
自动变速器阀体翻新的工艺介绍(2)
(4)阀体分解前的测试方法 很多人以为阀体测试只要使用阀体测试仪就行了,其实这并不正确。首先,阀体在分解前通常是不使用阀体测试仪的,因为旧阀体中的杂质会污染阀体测试仪中的测试液。阀体测试仪是在阀体修复后,并安装上电磁阀后进行的综合测试。在实际操作中,阀体不可能在修复前和修复后都进行阀体测试仪的测试,不但有前述的杂质问题,而且这种测试费时太多,时间成本过高。因此成熟的翻新厂商没有这样操作的,通常只在阀体和电磁阀修复并组装后才用阀体测试仪进行测试。
机械内锁紧式液压缸自动化测试技术研究
机械内锁紧式液压缸在航天各类产品中应用广泛,其主要用来完成车辆设备的升车运动,使产品精确可靠定位,是实现车辆设备快速调平以及保持车辆平稳稳定的主要元件。目前机械内锁紧式液压缸在最终环节综合测试试验依然采用传统的人工操作为主的试验方法,试验过程中需要多人协同工作,试验控制、参数测量全部由人工操作,操作过程繁琐、效率低下,占用大量的人力、设备。机械内锁紧式液压缸用改进后的自动化试验系统进行自动控制综合测试,依次完成所有试验项目,试验结果均满足设计要求,且数据准确性更高,试验结果数据及过程数据具有可追溯性。
汽轮机一次调频性能不稳定故障的诊断及解决
针对亚临界300MW汽轮机出现的一次调频性能不稳定问题,进行了高调门流量特性的综合测试诊断,结合理论分析发现了高调门存在硬件间隙故障,找到了调频性能不稳定的根源所在。当机组高调门存在硬件链接不紧密故障时,不仅会引起负荷突变故障,而且还会导致一次调频性能不稳定。然后,针对机组实际调门故障情况,基于阀门重组策略设计了新的顺序阀规律,不仅能够兼顾机组调频性能问题,而且能够使1号、2号瓦的瓦温和轴振值维持在原有稳定水平。因此,该测试方法及优化策略具有一定的有效性及应用价值。
一种液压马达综合测试试验台研究
针对液压马达综合性能测试,研制了一种液压马达综合测试试验台。对试验台数据测试和数据采集系统进行了集成设计,对试验台的组成、技术要求、工作原理,以及功能和控制系统进行了设计研究。该试验台综合了液压马达、液压阀和液压缸专用试验台的设计思路,能够实现同一试验完成多项测试的目的,具有很好的推广价值。
飞机液压附件综合测试系统设计
针对军用飞机修理厂对飞机液压附件修理后测试难的问题,按工厂要求设计制造了以计算机为核心的"飞机液压附件综合测试系统"。该文介绍了该系统的基本组成、工作和技术特点。
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