斗轮堆取料机尾车液压系统改造
胜利发电厂是中国石化集团胜利油田的自备电厂,装机容量为1040MW。煤场布置了两台不同厂家,型号都是DQL1000/1000·30型斗轮堆取料机,担负着全厂的供卸煤任务,尾车都采用折返式,尾车升、降通过液压系统来实现的。其中2号斗轮堆取料机自2003年投产以来,由于斗轮堆取料机尾车的两个液压缸动作不同步,在存煤和取煤两种状态转换时,经常出现尾车臂架一侧高、一侧低,且有卡塞问题,经过长期反复扭转,尾车臂架先后多次发生疲劳断裂,为此数次请厂方来人处理,一直未能彻底解决,影响了输煤系统及机组的安全运行。
1 2号斗轮堆取料机尾车液压系统结构及运行原理
2号斗轮堆取料机尾车液压系统工作原理如(图1)所示,通过齿轮油泵供油,使液压缸收缩达到尾车机架升降的目的。当尾车臂架上升时,液压油通过三位四通阀经单向阀、节流阀进入双作用液压缸下腔,使液压缸上升顶起臂架,同时进油管内的高压油顶开回油管路上的液控单向阀控制回油总量。当尾车臂架下降时,液压油通过三位四通阀经单向阀、节流阀进入双作用液压缸上腔,使尾车臂架下降,同时进油管内的高压油顶开液压缸下腔油管上的液控单向阀,控制液压缸下腔的回油数量,达到控制尾车臂架下降速度的目的。
2 尾车液压系统存在的问题
我厂2号斗轮堆取料机投入使用已有5年时间,尾车采用双作用液压缸,由于升降过程中两个液压缸不同步,出现尾车钢架横向工字钢多次断裂,尾车臂架出现扭转变形现象。表现为尾车臂架起升时,则左侧液压缸先起升100多毫米后,保持这一高差状态两液压缸同步升高,上升快到位时,左侧液压缸停止,右侧液压缸继续升高直到两侧液压缸调平;下降过程开始时右侧液压缸先下降100多毫米,然后保持这一高差同步下降。当右侧臂架与支座接触后,左侧仍继续下降,直到左侧落到支座上为止。
3 故障原因分析及改进措施
现场实际应用中,双作用液压缸下降时,由于受臂架自重及液压缸上腔压力油的双重作用,当液压缸下腔液控单向阀打开后,若下腔回油流量大时,活塞会快速下降,从而上腔进油量也相应很大,这会造成系统油压骤降,继而液控单向阀因油压太低自动关闭,液压缸停止下降,此后油压便急剧升高,再次打开单向阀。这样一开一关,反复变化,于是出现尾车下降颤动。为了保证尾车能平稳的下降,必须利用两个缸的下腔回油节流阀减少回油流量,然而,靠调整不可能每次操作都调到两个缸同步一致。当不同步产生的扭矩超过尾车钢架抗扭刚度时,尾车臂架便发生变形。这样一侧高,一侧低的现象。几年来,尾车与液压缸连接处横向工字钢多次断裂正是这样反复扭动造成的。
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