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液压驱动机械臂势能回收利用研究工作进展

作者: 权龙 夏连鹏 赵斌 葛磊 来源:机械工程学报 日期: 2023-07-12 人气:54
液压驱动机械臂势能回收利用研究工作进展
液压缸驱动的机械臂,由于自身重量较大,举升过程中会累积很大的重力势能,在下降过程经过液压阀的节流作用转换为热能耗散掉,不仅浪费能源,还需要额外的冷却装置进行散热,进一步增加系统的能耗和成本,解决方法是高效率地回收和利用这部分能量。对重力势能电气回收利用方式和液压回收利用方式的国内外研究现状进行全面的分析对比,根据重力势能回收和再利用过程能量的转换方式与传递路径,分析电气回收利用、蓄能器直接回收利用、闭式泵控与蓄能器组合回收利用、机械臂重力蓄能器预充压平衡四种方法的优点和不足。最后,对全新的能量转换次数少、传递路径短、各环节效率高的液压和电气混合驱动机械臂工作原理、能效特性做分析,并给出试验测试结果,研究成果对设计和推广应用高能效液压缸驱动的机械臂具有重要的指导意义。

液电混合高能效直线驱动系统控制及仿真分析

作者: 郝云晓 夏连鹏 葛磊 李泽鹏 赵斌 权龙 来源:液压与气动 日期: 2021-08-30 人气:169
液电混合高能效直线驱动系统控制及仿真分析
现有电液控制系统为控制液压缸位置,采用比例阀或伺服阀,造成了非常大的节流损失。为改善能效,提出了一种采用电-机械执行器和液压缸的新型液-电混合驱动系统,电-机械执行器用于控制负载运行速度和位置,主要克服惯性力;液压缸主要克服外负载力。为了抑制二者之间的耦合影响,电-机械执行器采用位置闭环控制,并在转矩环补偿干扰力。控制阀主要起液压缸换向作用,节流损失很小,以设定的电-机械直线执行器输出力阈值为基础,通过调节泵压力(液压缸进油压力)或阀开口(液压缸回油压力)控制液压缸输出力。研究结果表明,所提系统具有与阀控缸系统相同高的控制精度,并可大幅减小节流损失。与阀控缸系统相比,液电混合驱动系统能效提升了43.1%。

基于蓄能器储能和综合调度叉车势能利用系统

作者: 束世辰 刘红军 路珍 张青松 葛磊 来源:液压与气动 日期: 2021-08-17 人气:81
基于蓄能器储能和综合调度叉车势能利用系统
随着导航控制和运动控制技术的成熟,越来越多的输送机器人用于工业生产中,大幅提升了工业生产自动化能力。输送机器人,往往以传统叉车为原型,通过智能调度和运动控制,完成生产搬运任务。但这种叉车系统,在往复提升和下放货物中,存在大量的物料势能浪费问题;而现有能量回收再利用方法,仅讨论了叉车举升系统能量回收和再利用性能,而未充分考虑单台叉车带载提升和带载下降并不是一个工作循环,导致能量回收系统应用较少。提出采用蓄能器回收叉车下放货物的势能,并通过自动调度系统协调,实现回收能量的再利用。该方法的推广,将大幅改善叉车系统能量效率,并减少电池供电叉车的充电次数,推动输送机器人绿色运行技术,推动行业技术进步。

液电混合装载机行走驱动系统动能回收与再利用

作者: 曹宏利 冯克温 黄伟男 葛磊 权龙 来源:液压与气动 日期: 2021-07-21 人气:146
液电混合装载机行走驱动系统动能回收与再利用
装载机装卸作业过程中,行走系统频繁启制动,带来系统能耗高且驱动电机装机功率大的问题。提出一种液电混合装载机行走节能系统,阐述了其工作原理并设计了液压再生制动策略和能量辅助启动策略以协调电机和液压泵/马达的动力总成部件,在Simulation X中建立了仿真模型。结果表明,此方案有效回收和再利用了装载机行走的制动动能,驱动电机的峰值功率降低约39%,一次完整作业能量消耗减少约29%。

闭式泵控新型液压-机械执行器位置控制特性

作者: 倪豪 葛磊 权龙 赵斌 来源:液压与气动 日期: 2021-07-21 人气:187
闭式泵控新型液压-机械执行器位置控制特性
滚珠丝杠具有高精度、阻力小、效率高等优点,是工业上常见的变回转运动为直线运动的执行机构。为使其充分结合液压系统功重比大的特点,提出了一种新型的液压-机械执行器系统,该系统在电动缸的基础上,采用液压马达替代电动机驱动滚珠丝杠,并推导出其数学模型。在多学科仿真软件SimulationX中建立了该系统的物理模型,对系统的闭环位置控制特性进行了仿真研究。结果表明:闭式泵控新型液压-机械执行器系统可以实现快速、准确、稳定的位置控制;当正

新型液压马达-机械直线执行器的运行特性

作者: 倪豪 葛磊 赵斌 权龙 来源:机床与液压 日期: 2021-07-21 人气:187
新型液压马达-机械直线执行器的运行特性
单出杆液压缸作为工程机械中最常见的液压执行器,由于其两腔面积的不对称性,造成了流量不匹配等问题;电动缸通过伺服电机驱动滚珠丝杠,解决了单出杆液压缸面积不对称的缺点,但受电机功率密度低的影响,难以满足重载工况下输出低速大扭矩的要求。针对上述问题,提出采用液压马达代替电动机驱动滚珠丝杠的方案,并通过开式泵阀分段控制方式对新系统进行闭环控制。结果表明:新系统可以实现快速、准确的位置控制;推杆在进给和回程阶段,压力、流量

液压挖掘机主被动复合驱动回转系统特性及能效

作者: 乔佳楠 权龙 葛磊 黄伟男 秦涛 来源:液压与气动 日期: 2021-07-16 人气:60
液压挖掘机主被动复合驱动回转系统特性及能效
液压挖掘机上车回转系统起动时,由于大惯性、高起动压力而造成大量的溢流损失;制动时回转动能转化为热能,能量损耗大。为此提出主被动复合驱动回转系统,在主驱动回转系统的基础上增设被动回路,被动液压马达用于降低主驱动液压马达的驱动功率及回收制动能量;为降低起动过程中的溢流损失,对主动回路采用进出口独立控制。针对主动马达和被动马达不同排量比对蓄能器压力的影响,提出了改变被动马达排量的优化方案。首先,进行元件匹配计算;然后

基于SimulationX的多路阀负载补偿阀建模分析

作者: 葛磊 赵虎 权龙 来源:液压与气动 日期: 2020-02-17 人气:145
基于SimulationX的多路阀负载补偿阀建模分析
为研究与压力无关的流量分配系统(简称LUDV)中负载补偿阀的特性,在对LUDV系统深入研究的基础上,介绍了压力补偿阀在液压系统中的作用。在Simu]LationX环境下建立了仿真模型,并研究了负载补偿阀芯的节流槽型式及负载敏感油腔(Ls腔)有无弹簧对响应速度的影响。结果表明,使用三角u形槽组合槽在响应速度和响应开始时间都较好;在LS腔添加弹簧一定程度上能影响响应扰动情况,但会降低响应速度。

电驱动挖掘机流量匹配系统动臂特性研究

作者: 梁涛 权龙 黄家海 葛磊 来源:液压与气动 日期: 2020-01-21 人气:84
电驱动挖掘机流量匹配系统动臂特性研究
以6t液压挖掘机动臂为研究对象提出祠服电机驱动定量泵的流量匹配控制系统.在 Simu-lation X中搭建祠服电机仿真模型通过与祠服电机响应特性试验结果对比验证祠服电机模型的准确性;建 立液压挖掘机动臂机械结构多体动力学与电液系统的联合仿真模型仿真分析了不同控制方式下动臂的运 行特性和能耗特性.结果表明与负载独立流量分配( LUDV)系统相比采用祠服电机驱动定量泵流量匹配 控制的动臂能耗降低约13.6%.

纯电驱液压挖掘机动力源特性试验研究

作者: 刘辉 权龙 葛磊 郝云晓 师建鹏 来源:机床与液压 日期: 2019-12-18 人气:109
纯电驱液压挖掘机动力源特性试验研究
现有工程机械主要以柴油发动机为原动机存在燃油效率低排放严重等问题新的趋势是采用电动方式代替内燃方式。采用变速异步电动机驱动定量泵作为动力源针对变频异步电动机动态响应较慢的问题提出在定量泵出口增设液压蓄能器并将其油液引入液压泵入口的方法提高电动机动态响应。建立采用蓄能器辅助起制动后电驱动力源的试验系统对比分析了有无蓄能器辅助时液压泵的起制动特性。在此基础上将这一动力源用于驱动进出口独立控制的液压挖掘机对动臂运行特性和能耗特性进行试验研究。与发动机驱动系统相比采用新型电驱动方式实现同样的操纵性能可降低动臂运行成本50%并显著降低供电电源峰值电流。
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