碧波液压网 欢迎你,游客。 登录 注册

气动柔性关节工作特性分析

作者: 彭贺 赵云伟 刘洪波 来源:吉林化工学院学报 日期: 2021-09-16 人气:121
本文介绍了气动柔性关节的结构和工作原理,该关节利用气压驱动实现轴向伸长和弯曲变形.对关节进行了力(矩)平衡分析,建立了压力与关节伸长和端面转角之间的数学关系.搭建了试验系统,对关节进行了压力与伸长量及转角的关系实验.引入了修正系数,修正好的模型能较好的反映关节的运动过程.

三自由度气动柔性驱动器结构功能与形变特性研究

作者: 赵云伟 耿德旭 刘晓敏 刘洪波 郑永永 来源:农业机械学报 日期: 2021-09-15 人气:111
设计了一种采用伸长型气动人工肌肉的三自由度柔性驱动器,该驱动器的驱动装置与本体复合一体,主要由3根对称分布的人工肌肉并联组成。根据力和力矩分析,考虑了驱动器伸长量、弯曲方向和弯曲角度的综合影响,建立了驱动器伸长量、弯曲方向和弯曲角度的非线性理论模型。通过试验对理论模型进行了验证,获得了柔性驱动器在不同通气方式下的形变性能。结果表明该柔性驱动器弯曲时近似圆弧状,具有较高灵活性,能够实现轴向伸长和空间内任意方向弯曲,可作为执行部件应用于农业机器人和果蔬采摘机械手等仿生机械上。

气动四指柔性机械手结构功能和抓取实验研究

作者: 耿德旭 刘洪波 赵云伟 刘晓敏 武广斌 来源:机床与液压 日期: 2021-09-09 人气:113
气动四指柔性机械手结构功能和抓取实验研究
针对现有机械手柔性不足问题,提出一种新型的气压驱动的多指柔性机械手。采用自主研制的多驱动型单向弯曲柔性关节,设计了柔性气动拟人手指;采用模块化设计,将4个手指安装在拟人手掌上,构成了具有4个自由度的柔性机械手本体结构,达到了用少自由度机械手实现10余自由度机械手抓、握、捏、弹等功能。搭建机械手抓取实验系统,完成了机械手相关抓取实验。实验结果表明:该四指机械手能够对典型的物体形状如球形、圆柱形及异形物体等实现稳定抓取。

气动柔性关节六足机器人步态设计与实验

作者: 刘齐 耿德旭 赵云伟 刘洪波 刘荣辉 来源:北华大学学报(自然科学版) 日期: 2021-08-27 人气:192
气动柔性关节六足机器人步态设计与实验
设计三自由度气动柔性关节六足机器人直行、原地回转以及定半径回转运动过程的步态实现方法,搭建运动学实验平台,验证所设计步态的合理性,分析最佳运动性能参数.实验结果表明:机器人步态设计合理可行,在动作频率为2 Hz,负载500 g,直行气压0.20 MPa,单次转体回转角度15°,定半径50 mm转弯下,运动性能最佳.

气动单向弯曲关节柔性手指静力学特性实验研究

作者: 刘洪波 孟祥蕊 耿德旭 武广斌 梁正 许文智 来源:机床与液压 日期: 2021-01-16 人气:129
某气动单向弯曲关节柔性手指由人工肌肉和弹性钢板并联组成,弯曲变形时具有大变形和非线性特点,静力学模型十分复杂且不利于控制。为便于实时精准控制,进一步简化手指静力学模型,并对其静力学特性进行实验研究。搭建静力学实验平台,对单肌肉驱动和双肌肉驱动两种不同驱动类型的柔性手指在不同限位面和等外载荷工况下分别进行夹持力和弯曲角度的对比实验。利用MATLAB对实验数据进行处理分析,得到手指夹持力和弯曲角度的经验模型。结果表明:气动单向弯曲关节柔性手指夹持力与弯曲角度、工作气压和驱动肌肉数目之间存在非线性关系;与静力学理论模型相比,该经验模型具有更高的精度,夹持力模型预测误差能控制在0.76 N内,弯曲角度模型误差可控制在6.9°内。

多自由度气动柔性手腕动力学性能实验研究

作者: 刘洪波 耿德旭 刘齐 祝燕 来源:机床与液压 日期: 2021-01-08 人气:60
为辅助手腕功能缺失患者进行康复训练,设计一种气动柔性手腕。该手腕由4根人工肌肉和1个气动球形制动器并联而成,具有2个自由度和2个机动度,能够实现俯仰、横摆运动,且能根据任务需要,实时调节阻尼实现位置保持。该手腕属于气动复合弹性体,其动力学模型十分复杂且不利于实时精准控制。为便于后期手腕的运动控制,对其动力学性能进行实验研究。

两关节串联柔性手指末端输出力特性研究

作者: 刘洪波 孟祥蕊 祝燕 来源:机床与液压 日期: 2021-01-05 人气:88
柔性手指由双肌肉驱动型单向弯曲关节和单肌肉驱动型单向弯曲关节串联而成,具有2个自由度,弯曲变形时具有大的变形和非线性的特征。根据手指变形规律,采用D-H法创建手指的运动学方程,推导出其对应的力雅克比矩阵,分析手指夹持物体时末端受力情况,建立手指末端输出力与两关节气压增量之间的数学模型,该模型表明手指末端输出力与两关节气压增量近似呈正比。通过MATLAB仿真和实验相结合的方法对手指末端输出力进行研究,所建模型的仿真结果与实验

某发射装置液压导管酸洗问题分析与改进

作者: 付曙光 刘洪波 卢绍伟 来源:机床与液压 日期: 2018-10-11 人气:194
某发射装置液压系统不锈钢导管酸洗后出现了接头锈蚀、密封面颗粒状过腐蚀等问题.针对上述问题 从接头材质、酸液配比、酸洗工艺等方面进行分析 提出减少酸洗时间、降低酸液酸度等改进方案.经试验、使用验证表明: 改进后的方案能够满足酸洗要求 解决了接头锈蚀、密封面颗粒状过腐蚀等问题.
    共2页/14条