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TRIZ理论在粮食收集机设计中的应用

作者: 王欢 孙涛 吴周鑫 廖禺 来源:机械设计与制造 日期: 2025-02-14 人气:64
TRIZ理论在粮食收集机设计中的应用
粮食摊晒和收集的机械化是农业发展的必然趋势,而想要实现收集与摊晒并存,效率与收净率兼顾的复杂功能,给机器的设计带来了很大的困难。采用TRIZ理论对粮食收集与晾晒过程中所存在的问题进行分析,通过转化通用参数寻找创新设计中存在的技术矛盾。根据冲突解决原理分析,解决了系统中矛盾冲突,对收集模块、行走模块及存储晾晒模块进行创新设计,并研究了粮食收集晾晒过程的"物-场模型",确定了集粮毛刷与晾晒挡板的具体设计方式,使粮食收集机实现收集与晾晒一体,效率与收净率并存的强大功能。最后通过建模将机体创新设计转化为虚拟样机,从而加工实体样机,经实际操作表明机器操作性能良好,功能要求基本达到,可为后续相关研究提供参考。

正交车铣已加工表面微观形貌仿真

作者: 秦录芳 孙涛 傅玉灿 来源:机械设计与制造 日期: 2025-01-20 人气:120
正交车铣已加工表面微观形貌仿真
为合理预测正交车铣已加工表面粗糙度,基于正交车铣运动原理建立铣刀底刃点的运动轨迹解析模型并验证其模型正确性,在此基础上提出车铣已加工表面微观形貌仿真算法并验证其可行性,仿真不同切削参数下车铣已加工表面的三维微观形貌、预测表面粗糙度值,分析其变化规律。结果表明齿数和转速比对正交车铣已加工表面微观形貌和表面粗糙度的影响最大,偏心量、轴向进给量和切削深度对微观形貌和表面粗糙度的影响甚小。

水下清洗机器人路径跟踪反演控制方法研究

作者: 罗友高 孙涛 陈宏轩 刘捷 周海峰 蒋昌 唐国元 来源:机械工程师 日期: 2025-01-06 人气:53
水下清洗机器人路径跟踪反演控制方法研究
针对海上鱼场网衣清洗问题,文中提出了一种水下清洗机器人的反演跟踪控制方法。首先对机器人的运动进行分析,建立了运动学、动力学模型。为了保证机器人在扰动环境下具有良好路径跟踪能力以实现对网箱的有序清洗,将控制系统分为三个子系统,分别定义了位置误差、速度误差、扰动估计误差及各自的李雅普诺夫函数,对每个子系统设计中间虚拟控制量,并导出最终控制律,完成了反演控制器的设计。在MATLAB Simulink环境下建立水下机器人仿真模型,并实现了机器人对规划清洗路径的跟踪控制仿真。仿真结果表明,通过该方法设计的控制器在水下干扰环境下具有良好的鲁棒性,机器人能够较好地跟踪规划清洗路径。

坐标测量机高精度测头技术

作者: 孙涛 张龙江 来源:制造技术与机床 日期: 2023-11-13 人气:4
坐标测量机高精度测头技术
介绍了坐标测量机高精度测头的研究发展现状;分析了接触方式、光学方式、扫描方式测头的优缺点;研究了日本松下公司研制的高精度测头测量原理;基于原子力微探针的基本原理,设计了一种新型的坐标测量机测头;指出了采用原子力准接触技术是测头向高精度发展的方向之一.

蓄能器对两挡行星变速器换挡动态特性的影响

作者: 武达 孙涛 李和言 刘继凯 来源:汽车技术 日期: 2023-06-19 人气:142
蓄能器对两挡行星变速器换挡动态特性的影响
针对用于某电动校车的两挡行星变速器在换挡过程中出现油泵供油不足的情况,采取了增加蓄能器方式来实现对供油的补充,并对比分析了带蓄能器和不带蓄能器对该变速器换挡过程的影响。通过SIMULINK仿真分析和试验验证表明,当负载惯量较小时,蓄能器的充放油作用不仅能减少该变速器换挡时间,还能降低转矩冲击;当负载惯量较大时,蓄能器会增加换挡时间,使转矩冲击减小比重下降,缓冲效果不明显,需要对蓄能器进行控制或不使用蓄能器。

水平筛主轴密封研究及结构改进

作者: 赵琴 孙涛 叶剑 来源:装备制造技术 日期: 2022-02-07 人气:168
水平筛主轴密封研究及结构改进
水平筛作为砂石骨料加工工艺最为重要的装备之一,具有振动强度大、筛分筛率高、处理量大等优点。其工作环境复杂、工况恶劣。其高振动的特点使得主轴密封经常存在漏油等问题,严重影响设备可靠性和砂石生产系统产能。通过对水平筛主轴封板变形量检测和主轴挠度的计算,确定了油箱封板变形量大和主轴挠度大引起稀油大量进入润滑脂密封腔内,稀释润滑脂、降低润滑脂黏度,从而影响主轴密封性能的关系。通过增加密封和防尘圈的组合优化设计,实现对稀油的甩油、阻油功能。在不大幅度修改原技术方案的基础上,实现了低成本的解决高振动振动装备水平筛的主轴密封问题。经过车间空载试验和工地工程应用验证,确定了方案的可行性和可靠性,具有较强的操作性和推广性,可广泛应用于振动装备稀油润滑的主轴密封。特别对具有高振动、高跳动、高...

正交车铣已加工表面宏观形貌的三维图形仿真

作者: 孙涛 秦录芳 刘成强 石荣玲 来源:机床与液压 日期: 2021-08-17 人气:79
正交车铣已加工表面宏观形貌的三维图形仿真
为探明正交车铣已加工表面形貌变化规律,对已加工表面宏观形貌进行研究。在建立正交车铣已加工表面宏观形貌仿真算法的基础上,仿真各切削参数下正交车铣已加工表面宏观形貌的三维图形,分析各切削参数对已加工表面宏观形貌的影响规律,并进行了试验验证。研究结果反映了正交车铣已加工表面圆柱度的变化规律,为提高正交车铣的加工精度提供了指导。

液压提升式桩腿建造浅析

作者: 孙银华 孙涛 张海如 来源:机械工程师 日期: 2021-01-08 人气:222
液压提升式桩腿建造浅析
天然气、石油等天然资源不可再生,随着陆地的能源日趋减少,世界各国纷纷将能源的开发由内陆转移到海洋,海工产品的市场炙手可热.各种功能的海工平台、海工船舶及配套设施应运而生,文中重点介绍了海洋风电安装船上的液压提升装置中桩腿制作中的质量控制方法.

毛细管长度对热泵热水器系统动态性能的影响

作者: 孙涛 郭宪民 杨明 来源:流体机械 日期: 2020-09-07 人气:154
毛细管长度对热泵热水器系统动态性能的影响
对使用4种不同长度毛细管的空气源热泵热水器系统的动态性能进行了试验研究,分析了毛细管长度对压缩机排气温度、系统耗功率、蒸发压力、冷凝压力、制热量及系统性能系数(COP)等的影响。试验结果表明,在加热初始阶段,采用短毛细管的热泵热水器系统性能优于使用长毛细管的系统性能,而在加热后期则恰好相反。为了提高加热周期内热泵系统的平均性能系数,在加热过程中分别切换使用长度为150mm、250mm和350mm的3种毛细管,其动态性能试验表明,可大大提高热泵热水器系统的性能,其平均COP约为4.6。在整个加热阶段,压缩机的排气温度未超过90℃,保证了压缩机在一个安全稳定的条件下运行。

液压驱动舞台升降台同步控制精度

作者: 王栋 白波 孙涛 来源:甘肃科技纵横 日期: 2019-10-30 人气:178
液压驱动舞台升降台同步控制精度
采用液压传动驱动升降舞台,其中,对液压同步控制进行了分类与比较,对电液比例控制在系统中的功能和作用进行了说明,重点分析了采用电液比例同步控制系统的同步误差与阀控马达回路的动态特性.
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