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中厚板轧机液压AGC液压系统的安装调试与维护

作者: 刘泽彰 来源:鞍钢技术 日期: 2024-12-23 人气:73
中厚板轧机液压AGC液压系统的安装调试与维护
中厚板轧机现代化的标志之一是采用液压AGC厚调装置新技术。近期以来,鞍钢陆续从国外随轧机引进了几套具有80年代水平的液压AGC厚调装置。这种装置技术比较复杂,运行条件苛刻。就中厚板轧机液压AGC厚调装置的液压系统的安装、调试与维修进行一些粗浅的介绍,以引起同行们关注,并在此领域不断地进行讨论、交流和总结经验,达到迅速消化国外移植的新技术之目的。

鞍钢厚板厂液压AGC系统分析

作者: 宋文宇 来源:鞍钢技术 日期: 2024-12-23 人气:195
鞍钢厚板厂液压AGC系统分析
控制板厚偏差是提高钢板质量的关键环节,采用液压自动控制系统就可实现控制精度高、响应速度快的目的。以引进日本液压AGC系统为例,介绍了该系统的特点、工作原理、主要设备组成及技术参数,并对实际使用效果作出评价。

厚板轧机液压AGC控制系统

作者: 李成果 来源:鞍钢技术 日期: 2024-12-23 人气:193
厚板轧机液压AGC控制系统
厚板厂主轧机压下AGC系统是从日本引进的二手设备。经过改造,控制系统由模拟系统发展成为DDC系统,以满足不断增长的产品质量要求.这套设备安装在厚板厂已近两年,生产实践证明;系统运行可靠.出现的故障也大都是因为调试不当或液压元件损坏等造成.介绍了系统各部分概况及工作原理.

液压AGC控制系统调整方法

作者: 孟晓明 来源:鞍钢技术 日期: 2024-12-23 人气:201
液压AGC控制系统调整方法
通过对鞍钢厚板厂主轧机APC及AGC控制系统进行调整,使其调整的精度、响应速度等指标都达到标准要求,对产品质量的提高有着重要的意义。介绍了其调整方法。

液压AGC电液伺服系统单神经元自适应控制与仿真研究

作者: 张建功 刘宝权 刘佳伟 来源:鞍钢技术 日期: 2024-12-20 人气:121
液压AGC电液伺服系统单神经元自适应控制与仿真研究
以鞍钢冷轧厂1号线冷连轧机组为研究对象,建立了液压AGC电液伺服控制系统数学模型。针对常规P ID控制方法存在的不足,根据液压AGC高速、高精度电液伺服系统的特点,提出了单神经元自适应P ID控制方法。仿真研究表明,这种控制方法具有较强的鲁棒性和快速的响应能力,同时又有较高的稳态精度。

冷轧机液压AGC系统动态模拟

作者: 刘宝权 李继业 来源:鞍钢技术 日期: 2024-12-20 人气:86
冷轧机液压AGC系统动态模拟
以鞍钢新轧钢公司冷轧厂2#线冷连轧机组第一机架为研究对象,建立了该机架液压AGC系统数学模型,用M ATLAB/S im u link软件搭建该机架液压厚度控制系统的数学模型,输入实际采集到的数据进行数字仿真,仿真结果与实际输出基本一致。

液压AGC系统安装过程中油液清洁度控制

作者: 李成志 杜永洪 郭维丰 肖丰田 来源:鞍钢技术 日期: 2024-12-19 人气:131
液压AGC系统安装过程中油液清洁度控制
针对鞍钢中厚板厂中板线2450四辊轧机改造中液压AGC系统油液清洁度控制问题进行了分析,制定了"三段式清洁度控制方案"。实施后,使液压系统油液清洁度在较短时间内达到了NAS6级以上标准,满足了液压伺服系统使用要求,取得了很好的实际效果。

热轧生产线液压系统油品清洁度的检测方法

作者: 王丽晖 高巍 潘英胜 来源:鞍钢技术 日期: 2023-05-29 人气:96
热轧生产线液压系统油品清洁度的检测方法
建立了利用显微镜对油品中污染颗粒物图像进行拍照的方法,由计算机软件对图像进行解析,对图像中的颗粒及颗粒尺寸进行自动统计分析,根据美国航空航天标准NAS1638将分析结果分为清洁度1~12个等级。本方法经国家标准样品B1100303(GBW(E)120017)进行结果验证,结果符合样品证书提供的标准等级范围,为液压系统中油品质量的在线监控提供准确可靠的检验数据,保证了热轧产线液压系统的稳定运行。

比例方向阀阀芯设计及动静态仿真研究

作者: 李继海 来源:鞍钢技术 日期: 2022-10-12 人气:55
比例方向阀阀芯设计及动静态仿真研究
通过静态仿真、DSH动态仿真等手段,以实用性能价格比为基点,进行研究,从而确定经济可行的阀芯设计方案,并对近年来引起人们兴趣的控制曲线双增益问题进行了探讨。

伺服阀零偏补偿在热轧活套控制中的应用

作者: 吕代鹏 赵伟 来源:鞍钢技术 日期: 2021-12-28 人气:112
伺服阀零偏补偿在热轧活套控制中的应用
分析了导致活套张力出现偏差的原因。针对伺服阀的零偏问题,提出一种活套系统伺服阀零偏补偿控制方法,通过在线调整,确定控制参数。投入使用后,取得了满意的效果,解决了轧制过程中活套张力设定值与反馈值之间的偏差问题,提高了活套控制系统的可靠性和稳定性。
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