冰机及其冷却水系统的改造与实现
某科考船自 2007 年出厂以来,高、低温冰机( 共计 4 台) 及其冷却水系统出现大小故障达 9次,其中冰机冷却水系统中更换水泵轴承 2 次,更换水泵机械密封 5 次,更换水泵叶轮 1 次,冰机冷却器故障大修 1 次。各类维护保养中冷凝器拆检清洁达 12 次之多,平均每年 4 次。
1 原因分析
该船设有低温库———肉库、鱼库、速冻菜库共计 3 间; 高温库———水果库、蔬菜库、乳品库、粮食库、干食品库共计 5 间,蔬菜保鲜库共计 2 间。高、低温库各设有 1 套 2 台冰机。食品进库时 2 台机组同时运转,将库内食品快速打冷。在达到设计温度后即用 1 台机组每天运行不大于 18 h ( 满负荷) ,维持库内温度,另 1 台机组备用。从冰机及其系统的设计来看,在任何情况下,高、低温库冰机均有 1 台处于使用状态,且冰机冷却水系统的相关水泵均处于 24 h 工作状态。
实际的情况是,由于近年来出海考察时间较多,本文以该船平均每年出海 4 个月,其余 8 个月停靠码头为计算依据。在 4 个月的出海期间,冰机以每天18 h 左右的满负荷运行,但在码头停靠的8个月的时间里,由于冰库内储存食物较少,多数冷库停止使用,此时冰机每天的运行时间不大于3 h。如此看来,当冰机处于非运行状态时,冷却水泵的运行是完全没有必要的。冷却水泵的长期运行,不但增加了水泵易损件的磨损,增大了维修成本,同时也增大了冰机冷却器脏堵后拆检清洁的频率,增加了维护人员的工作强度。
2 改造方案
综合以上分析,笔者提出以下几种改造建议,以下均以低温冰机举例,高温冰机等同于低温冰机,在此不再重复。
2. 1 在冷却水进冰机冷凝器前加装滤器
如图 1 所示,加装的滤器孔径应选择小于海底门 8 mm 的孔径,在此选择加装孔径为 3 mm 的滤器,且滤器前后加装压力表,以显示滤器的前后的压差。通过加装滤器,可以有效过滤掉冷却水中进入到冰机冷凝器中的杂物,减少冷凝器的脏堵。特别是船舶停靠码头期间,由于江水中的漂浮物非常多,加装滤器就显得尤为重要。
2 在海水进、出冰机冷凝器前后加装反冲洗管路
如图 2 所示,冷凝器前后应加装压力表,以显示滤器的前后压差。冰机冷凝器内的冷却水通道为U 字型,材质为薄壁铜管,在拆检清洁冷凝器时,较容易出现损坏,导致机组无法使用。通过加装冷凝器反冲洗管路,可以解决拆检冷凝器容易出现的人为损坏问题,同时也大大减少了维护人员的工作量。
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