高压变频器事故分析与防范措施
1 引言
近几年随着国家对节能降耗工作的重视以及对变频技术的推广,特别是在电力、石油、化工等高耗能产业,高压大功率变频器得到了广泛地应用,并且收到了良好的节能效果。但是高压变频器能否安全、可靠运行引起了相当高的重视。大唐淮北发电厂目前2台引风机、2台送风机和2台凝结水泵已有工频运行改造为变频器运行,由于是单机运行风险比较大,因此对变频器运行的可靠性要求非常高。下面就通过2起事故案例,来分析高压功率变频器出现故障对机组的正常运行所带来的影响。
2 变频器调速节能应用实例
以某发电厂#8炉的4台高压电机(2台引风机、2台送风机)改为变频调速运行为例。6kv高压电动机型号:ykk710-8型,1600kw,186a,746r/min,cosφ=0.861,y型接线。所配置的高压变频器型号:dhvectol- di02000/型,容量为sn2000kva,输入:电压6kv电流192.5a,输出:电压0~6kv;电流0~192.5a;频率0~50hz。
由于变频器功率大,发热量较大,为保证足够的通风冷却效果,在变频器功率柜和变压器柜在柜顶分别独立安装了一套整体风扇,再经过室内空调,把热风置换到室外,保证变频器的整体冷却通风要求。
2.1 电动机与风机之间的联接
如图1所示,拆除原来电机与风机之间的液力耦合器,电机与风机之间加装连接钢轴,连接轴采用空心钢轴。送风机传动方式改为中间轴直连传动,将原来弹性柱销联轴器,改为膜片式联轴器,在两副膜片式联轴器中间,加装一根中空的连接轴,膜片联轴器的型号为form01-2501,中间轴型号为x430.10,其长度为1572mm,传动部件总重为539kg。引风机传动方式改为中间轴直连传动,本次改造将原来弹性柱销联轴器,也改为膜片式联轴器,在两副膜片式联轴器中间,加装一根中空连接轴,膜片联轴器的型号为form11,中间轴型号为x429.10,其长度为1750mm,传动部件总重为649kg。并将引风机入口挡板门由手动控制改为电动控制,以满足工频状况调节需要。这样省略了电机移位、制作基础的费用,节约改造资金。
图1 高压变频器现场电气接线图
加装引、送风入口挡板执行器4台。在dcs系统中增加引、送风机变频控制逻辑、入口挡板控制逻辑,并修改操作画面。根据技术管理部门要求,完善并修改引、送风机、入口挡板相关联锁、保护、顺控等逻辑。
2.2 改造前后系统对比
(1)dhvect-di02000/06型变频器调速范围为0~100%;液力耦合器的调速范围一般为40~95%,即高速段造成约5%的速度损失,影响机组出力。液力耦合器最低一般只能到额定速度的40%。
相关文章
- 2022-05-10基于CPLD的直流无刷电机驱动电路设计
- 2023-08-09微机控制曲轴疲劳试验台的研发
- 2023-03-06工业自动化仪表的使用
- 2023-01-09基于工作流的装配车间可配置制造执行系统
- 2023-04-12高精度光刻物镜的变形研究



请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。