电子平台秤在卷烟厂制丝车间配方计量复核系统中的应用
1 前言
企业计量工作是生产和经营管理的重要技术基础, 是提高企业素质 、保证产品质量、 促进技术进步和管理现代化的重要依据, 特别是在自动连续的工艺流程生产中, 已成为生产过程中工艺参数监控的重要手段, 直接影响着产品的产量和质量, 同时也成为企业降低成本, 提高工艺研究控制水平的一项重要举措。
2 计量方式选择及其优势
在卷烟生产过程中, 卷烟厂制丝车间投入生产线的烟叶计量形式有以下两种方式:
(1)在高架库内计量配比后出库直接入线生产, 这种计量方式比较精确, 不需要烟叶入线后的再次计量,但要求烟厂必须配备高价的原料高架库;
(2)烟叶在平库中配比好, 小配方烟叶重新装箱后运至制丝车间直接入线生产, 重量以平库的称重数据为依据, 这种方式计量误差较大。
目前安阳卷烟厂 (下称 “我厂”)采用第二种方式, 但是鉴于我厂的特殊情况, 配叶库与生产线之间的距离较远, 运送过程中会导致计量误差增大, 数据的可靠性无法保证。 因此,我们采取了线上再次称量复核的方式,在开包机上增加电子平台秤, 从制丝生产线的源头上复核重量, 降低计量误差。 而且, 此种方式改善了车间以往平库配比数据报表人工报送滞后的情况, 提高了报表的统计效率和生产的精度。
3 系统的原理
我厂这套卷烟厂制丝车间配方计量复核系统是把梅特勒-托利多 PK2-1012 电子平台秤装配到烟用开包机的穿梭车上, 利用片烟烟包脱箱前后落到穿梭车上的短暂停留, 计量烟包的净重和批次累积重量, 并上传数据到中控室,纳入统计报表。
(1)硬件方面
1)该系统硬件连接方式如图1所示, 系统各部件作用如下:
① 梅特勒-托利多 PTPN-1900N防尘式Panther 面板安装式仪表 , 用于实时显示当前称重数据, 并与 PLC进行总线通信;
② 西门子可编程控制器 315-2DP 用于控制系统所有部件按照要求并时序运行,负责与仪表进行通信,发出称重指令,并读取称重数据;
③ 以太网卡 CP343-1 用于向上位机传递重量数据;
④ 触摸屏作为单机的控制界面,用于显示仪表当前的瞬时数据,设置仪表参数,手动进行烟包称重和上传的操作;
⑤ 计算机是指中控的上位机,它负责把以太网卡上传过来的重量数据进行读取和处理,形成统计报表,计算车间投入和产出的比例, 核准工艺数据。
2)本系统通过两条网络进行通信:
相关文章
- 2024-07-09多CCD拼接相机中图像传感器不均匀性校正
- 2024-02-26实现同一分析周期内两流路并行分析的技术改造
- 2023-03-02智能化色谱分析软件的研究与应用探讨
- 2022-04-27监控摄像机日夜及彩色黑白转换两用简析
- 2024-07-31铁路客车提速轴承外圈非基准端面挡边平行度测量仪的研制



请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。