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基于PLC的螺栓组顺序拧紧监控系统

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  1引言

  某柴油内燃机生产线上有一道工序是对缸体端盖螺栓组拧紧加工,螺栓组拧紧的顺序和预紧力的大小决定了各个螺栓受力是否均匀以及被连接件的紧密性?,为保证装配质量该工序严格规定了螺栓组拧紧的顺序、各个螺栓预紧力、螺栓旋入角度等参数,如图l所示,图上的数字表示螺栓拧紧的先后顺序。

  为保证装配质量,有两种方案可供选择:1)装备自动拧紧机器人设备,虽然可以保证装配质量,但这样的设备昂贵复杂,对于现场条件来说,初期投资过大,维护难度高。2)购买电动拧紧机,通过人工选择被拧螺栓,将拧紧器手柄对准螺栓后扣动扳机,拧紧机按预先设置好参数进行拧紧,如此逐个拧紧。虽然这种方式设备成本比机器人要低很多,但由于该内燃机有多个不同型号的产品,其螺栓数量、预紧力、拧紧顺序各不相同,人工选择难免会犯错误,影响装配质量。因此需要一个辅助监控系统监控人工操作,该系统可以通过工件上的条码识别工件型号,并逐个提示工人被拧紧螺栓的位置,并对工人的工作进行监控,如果工人拧紧的顺序发生错误,则拒绝加工并发出警告,每加工完一个螺栓,都判断加工是否合格,如果合格则提示加工下一个,否则提示继续加工本螺栓,直到该工件所有螺栓加工完毕,提示工人加工合格,放行当前工件,进入下一工件操作。从而避免拧紧参数及拧紧顺序错乱。

  2系统结构及功能

  如图2所示,系统由上位机、西门子S7—200PLC、扫描枪、拧紧机、电感式接近开关、PPIPCI电缆、通讯接头等组成。条码扫描枪的通讯接口为串口,使用一个RS232转485的接头将扫描枪与PLC通讯端口相连接,扫描枪读取到的字符即可传递给PLC来判断工件型号。PLC使用PPI/PCI电缆与上位机相连接并完成数据交换。使用PLC的数字量输出对拧紧机进行参数宏选择,不同输出点对应不同的参数宏,各参数宏中的拧紧参数提前在拧紧机中设置好,包括预紧力、旋转角度、螺栓数量等。接近开关按螺栓组的分布形状布置在活动机架上,其信号发送至PLC数字量输入口,用来检测拧紧器将要加工的螺栓是否符合规定顺序,如果顺序正确,即可加工,否则禁止加工。单个螺栓加工完成后,合格信号由拧紧机的数字量信号反馈给PLC。

  3软件设计

  3.1 PLC获取条码信息

  PLC采用自由通讯口方式读取条码的信息,即CPU的串行通信接口可以由用户程序控制,可以用发送指令、接受指令、接受完成中断、字符接受中断和发送完成中断来控制通信过程障1主要用到SMB30寄存器设置接受指令参数。SMB30用于设置端口0的通信波特率、奇偶校验、数据位数目等参数。

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标签: PLC
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