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溴化锂冷水机组电气控制系统自动化升级改造

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  0 引言

  溴化锂吸收式制冷机组是以水为冷媒剂,溴化锂溶液为吸收剂,采用蒸汽为能源,制取 5℃以上冷水的制冷设备。蒸汽压力的大小,冷却水的温度、压力直接关系到机组制冷量的大小和产生冷媒水的温度,而冷媒水的温度是车间空调器出力的关键,机组内部高发浓溶液的温度是机组正常运行的重要参数,当高于一定值时,机组会产生结晶,出现故障。冷媒水向负荷输送一般采用多管路输送。为了了解冷媒水泵的出力状况,对回水分配器及出水分配器监测非常必要。早期国产大部分溴化锂机组没有实时自动监测系统,多采用传统的动圈式或数显式仪表控制,这种控制精度差、反应慢。采用计算机自动监测系统后(见图 1),可对蒸汽压力P1;高发浓溶液出口温度 t1;冷却水进出口压力、温度 P2,P3,t2,t3;冷媒水进出口压力、温度P4,P5,t4,t5;蒸汽分配器进出口压力、温度 P6,P7,t6,t7 及冷却水、冷媒水水泵电流 i1,i2,i3进行自动检测,并在显示器上显示务点测值,关键参数设定超限报警,可随时进行打印报表,此系统比采用传统的动圈式或数显式仪表控制台,具有精度高、反应及时、同时监控多台及以上的制冷机组、占用面积小、操作方便等优点。

  1 系统组成

  (1)系统框图(见图 2)

  P1 采用 BPR-2,P2~P7 采用 BPR-3 应变式压力传感器,t1~t7 采用铂电阻温度传感器,i1~i3电流传感器采用霍尔元件磁补偿式。

  (2)计算机配置

  采用普通兼容机,采用光驱、USB 输入,采样板为 12bit,32 通道单端输入,转控时间 10µs。输出为 A4 喷墨打印机。

  (3)信号调节部分

  由精密电阻和自稳零集成放大器组成信号调节电路,它将温度压力信号变换成电压信号并进行放大处理。图 3 中 R1 测温时为 Rt 铂电阻,测压时为 Rp 测压电阻,均传感器内配,R6 为调节器零电位器,R14 为调节器增益电位器。当测量值与实际值有较大差别时,可以通过 R6、R7 进行调整校正。

  2 软件编制要点

  2.1 初始化

  对显示屏、键盘和 A/D 板进行初始化,完成显示屏置为图形模式,限定键盘少数几个键有效,并完成指定功能。预置 A/D 板工作方式,在显示屏上画参数表格(见表 1)并在屏幕上方提示有效键的功能和操作。

  2.2 A/D 采样处理

  分别对各通道进行采样和数据处理,由于铂电阻是金属导体,其电阻值随温度升高而增大,与温度之间是非线性关系。当测量范围为 0℃~500℃时,Rt=R0(1+a1t+a2t2),式中 R0为 0℃的电阻值为100?,a1=3.96847×103,a2=-5.847×10-7,故我们可以根据此多项式进行分段逼近,得出一组线性逼近方程,分段算出被测温度,进行线性各测点定标系数,见表 2。根据定标系数,将各测点的电压信号转换成相应的温度、压力值。安装现场具有较多的大功率电机、交流接触器,它们产生多种脉冲干扰,特别是尖脉冲对微机的干扰更是难以避免,故必须进行数字滤波,对连续采样的 4 次数据,去掉一个最大值和一个最小值,计算中间两个数据的平均值,使测量数据更准确。

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