超声波防除垢技术在油田加热炉上的应用分析
引言
加热炉是保障油田正常生产的重要设备之一,在使用过程中因蒸发浓缩、高温沉淀、高温分解、表面结晶[1]等原因,炉水及被加热介质中的杂质会在炉壁和加热盘管内外壁上沉淀、结垢、结晶、结焦,甚至会造成污堵现象,不仅影响了加热炉的传热效率,增加了能耗,还会导致系统的压力升高,给油田的正常生产带来安全隐患。目前,油田仍较多的采用停炉清洗的定期除垢方法进行加热炉除垢,这不仅会增加维修作业成本还会使金属受损,影响加热炉使用寿命。超声波防除垢技术是通过破坏污垢的附着条件来阻止污垢形成的。超声脉冲振荡波会使加热炉管、板壁发生高频振动,在金属管、板壁和附近的介质之间产生一系列效应来进行防垢和除垢[2]。为了实现油田加热炉的清洁、长周期运行,引入了超声波防除垢技术,并对其进行了实验区试验和现场工程应用试验。
1 防除垢实验区试验情况
1.1 实验区简介
垦90防垢现场试验区位于胜利油田垦利经济开发区垦90接转站内,承担着区块的集输、注水、掺水等任务,于1992年投入开发。该站平均日产液量800m3,日产油量40t,日注水量1000m3,日掺水量200~300m3。该区块结垢主要集中在加热炉盘管、掺水管线、原油外输管线等处,白云石、方解石、霰石是主要的结垢形式,区块管道的平均年结垢速率为24.05mm,结垢现象严重。主要表现在如下几个方面:
1) 结垢对加热炉的影响。
站内5台800kW的掺水加热炉,设计效率为85% ,受结垢影响,加热炉热效率最低时只有56%左右,日均多消耗燃油2.5t。加热炉运行3~4个月就需要对炉管进行酸洗除垢[3],平均13个月就需要更换炉管。
2) 结垢对注水系统的影响。
由于管线结垢,注水系统效率只有46.23%,比全厂50. 96%平均效率低4.73个百分点,年多耗电60万 kWh。结垢还经常堵塞掺水表、注水表叶轮,影响其计量精度。
3) 结垢造成管线结垢腐蚀严重。
结垢导致管线垢下腐蚀严重,管线穿孔频繁。2010年,该站掺水总干线穿孔12次,单井管线穿孔32次。
1.2 防除垢试验流程和方法
在实验区块的掺水生产管线上引出一个旁路并分出两路支线,其中一条支线安装超声波防除垢装置,另一条支线不采用任何防除垢技术或装置。试验一定时间后将 2 根试验管段进行拆除对比,考察超声波防除垢效果。
试验时间为2010年3月1日~4月6日,共计35d。试验管线直径10cm,长度5m。该掺水生产管段内水温约45℃、水压约1MPa、流速约1m/s。
1.3 试验结果
相关文章
- 2022-05-30基于3GPPR7HSPA的VoIP技术
- 2024-09-14回热损失对铁电体斯特林制冷循环性能影响
- 2024-01-09AD7862及其在智能电子水平仪中的应用
- 2023-04-28设计激光波面整形器的一种改进算法
- 2023-03-08可用作分光元件的二元菲涅耳透镜



请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。